[实用新型]换热器自动清灰机无效
申请号: | 89204411.X | 申请日: | 1989-04-13 |
公开(公告)号: | CN2049755U | 公开(公告)日: | 1989-12-20 |
发明(设计)人: | 王治华;王中生;曹京田 | 申请(专利权)人: | 河北省张家口冶金制氧机备件厂 |
主分类号: | F28G9/00 | 分类号: | F28G9/00 |
代理公司: | 河北省专利事务所 | 代理人: | 胡澎 |
地址: | 河北省张*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 换热器 自动 清灰机 | ||
本实用新型涉及一种换热器的清灰装置,具体地说是一种用流体介质喷射来清洁换热器单管的装置。
工业窑炉上用的换热器普遍存在积灰严重,影响换热效果的问题,现在还没有一种行之有效的清灰装置。目前换热器的清灰只能在每年一次的大修期,靠人钻进烟道里进行人工清灰。这种方式,一方面因烟道里的环境恶劣及空间有限,换热器单管密集,清灰效果差,另一方面清灰时需停炉,因而清灰间隔周期长,不能保持换热器换热效果的长期高效。
本实用新型的目的,就是提供一种克服上述不足的、不用停炉就可直接清灰且清灰效果好的自动清灰装置。
本实用新型是这样实现的,传动系统上的托板与清灰管固定相连,该托板由垂直导轨和水平导轨限定其运动轨迹,使得与清灰管相连的喷咀在换热器单管之间伸展。在清灰管中通入清灰介质,通过喷咀喷射到换热器单管上,从而将换热器单管清洁干净。
下面结合附图说明实施例。
图1是本装置的结构图;
图2是图1的A-A向视图;
图3是本装置的使用状态图;
图4是图3的B-B向视图。
如图1、图2所示,在垂直导轨4顶部的电机带动的卧式针摆减速器1上装有主动链轮2,链条5的一端与托板6上端相连,另一端绕过主动链轮2,通过垂直导轨4的内孔,再绕过垂直导轨下部的与螺旋套9固定相连的从动链轮8后,与托板6的下端相连。托板6通过滚轮与垂直导轨4滚动连接。在托板6上固定有清灰管21,供通入清灰介质,清灰管21下端有一喷咀15,排出清灰介质。在垂直导轨4的上、下端各装有一行程开关3,7,托板6带动清灰管21,做垂直往复运动。垂直导轨4固定在托板11上,托板11通过滚轮与水平导轨14滚动连接。在水平导轨14上还有两托板12,19,位于托板11的两侧,二者也是与水平导轨14滚动连接,通过丝杠10相固定连接,丝杠10穿过托板11上的螺旋套9,螺旋套9与链轮8固定连接,从而随着链轮8的转动,使托板12,19或者垂直导轨4做水平运动。水平导轨14上对于换热器单管的间距L,均匀分布有孔,在托板19上有与之配合定位的销18,托板19上的电磁铁16控制销18的起落。
当托板6向下移动到下止点时,行程开关7动作,电机反转,托板6上移,同时使电磁铁16通电吸合,将插入导轨孔的销18吸出,托板12,19在链轮8、螺旋套9和丝杠10的作用下向右移动。当托板6移到上止点时,托板12,19恰好移动一个间距L。在此过程中托板11不动,因托板11上承受的重量远大于托板12,19上承受的重量,其摩擦力就大,因而保持稳定。为增加可靠性,在托板11上还可设置增加摩擦力装置。具体可用一装有弹簧和滑块的护套,通过托板11侧壁上的孔拧住固定,使滑块顶靠在水平导轨上,从而增大其摩擦力。托板6移到上止点后,行程开关3动作,电磁铁16断电,销18在弹簧17的作用下,插入导轨孔中,使托板12,19定位。这时托板6下移,在链轮8、螺旋套9和丝杠10的作用下,托板11同垂直导轨4一起向右移动。当托板6到下止点,托板11正好移动一个换热器单管的间距L,当托板12移动到右止点时,水平导轨14上的行程开关13动作,使电磁铁16的开关反向,即行程开关3使之通电吸合,行程开关7使之断电从而实现垂直导轨的左移,同理水平导轨14上的行程开关20的动作,又使电磁铁的通断翻转过来,这样即可达到水平方向的往复运动。
在垂直和水平导轨的限定下,托板6和与之相连的喷咀15的运动轨迹呈锯齿形。喷咀15的喷射角度与换热器单管排列的角度相一致,使清灰介质流喷射在单管相关侧面的相邻侧面上(如图3、图4所示)。另外,还设有扼流装置,控制通过清灰管清灰介质的量。清灰介质可为气或水,最佳介质为气水混合物。在清灰管21的一端三通接头上,一路接水,一路接压缩空气。两种介质在此混合后成雾状微珠,经喷咀喷射到换热器22的管壁上。微珠在热管壁上体积急剧膨胀发生爆破,将灰垢击落,击落的灰垢成尘状后被烟囱抽出。
本装置中的传动系统由于采用自动控制,使得喷咀可连续往复移动清灰,且因喷咀结构,使单管所受喷吹面增加,以及气水混合的工作介质,使得清灰效果更佳。本装置结构简单,操作及维护方便。清灰时不用停炉,在正常生产的情况下,即可实现换热器的自动清灰,保证了换热器换热效果的长期高效。本装置适用于喷流换热器,插入件换热器及各种列管式换热器,节能效果显著,可使换热器换热效率保持在85-90%。以年产18万吨钢的窑炉上所用换热器为例,使用本装置后,吨钢节油2.525公斤,年节油454.5吨,折合人民币11万元。
本自动清灰机的传动系统,还可采用棘轮机轮和自动拨动棘爪换向等方式,以实现喷咀的垂直和水平往复运动。
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