[实用新型]锅炉除尘脱硫节能装置无效
申请号: | 91202974.9 | 申请日: | 1991-03-02 |
公开(公告)号: | CN2142536Y | 公开(公告)日: | 1993-09-22 |
发明(设计)人: | 王之顺 | 申请(专利权)人: | 王之顺 |
主分类号: | F23J15/00 | 分类号: | F23J15/00;F22D1/00 |
代理公司: | 天津市专利事务所 | 代理人: | 于怀栋 |
地址: | 300191 天津市环*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 锅炉 除尘 脱硫 节能 装置 | ||
本实用新型属于锅炉除尘装置。
目前大部分锅炉的烟气经除尘后通过烟囱排入大气,虽然大粒灰尘被除掉,但大量微尘和有害气体还是排入了大气,未彻底解决大气污染问题。
本实用新型的目的是把经过干法除 尘(如旋风除尘装置或热交换除尘器)后的烟气再经过湿法除尘和化学脱硫,然后低空排放水蒸汽,这样可解决微尘和有害气体对大气的污染,同时利用提高一次风和二次风的温度和温度来提高锅炉热效率,实现节能。
本实用新型是这样实现的:
锅炉烟气首先由旋风除尘器或热交换除尘器除掉大粒灰尘,然后由引风机引出,送入一个盛有一定量碱性水溶液的装置,利用烟气的压力和热量在装置内曝气,使烟气中的有害气体与碱性水溶液充分反应,中和,实现化学脱硫,烟气中的微尘也被彻底清洗,蒸发的水蒸气大部分由排气装置低空排入大气,少量水蒸气作为锅炉一次风和二次风,这样既解决了烟气中微尘和有害气体对大气的污染,又可提高锅炉热效率。
下面结合附图详细说明:
本实用新型的结构如附图所示,它是由曝气罐15、曝气管28和烟箱14所组成,曝气罐是用薄钢板焊接成的圆柱形、底部为锥形的盛水罐,内装一定量的碱性水溶液,罐体内壁用辉绿岩粉粘贴瓷砖防腐衬层,罐体侧壁装有水位计30和溢流装置29,罐底装一球形排污水阀31,罐体上侧有一个水蒸汽排气口32,它与蒸气排放装置相连接,曝气管是装在罐体顶部的多根陶瓷管,管的数量、横截面积及入水深度视锅炉吨位而定,入水深度70~230mm为好。曝气罐容积、罐内水溶液的容积及水上部空间的容积均视锅炉吨位而定,也可根据烟气量及燃煤量计算,以保证烟气和水溶液有足够的反应时间和水循环的时间为原则,烟箱是装在曝气罐上面的一段很短的扩散截面烟道,它与引风机引烟管道和曝所罐之间用珐琅盘连接,烟箱内壁粘贴辉绿岩粉防腐层,烟气在这段减速增压,为下一步曝气做准备,烟箱内安装一不锈钢制的环形多孔喷淋补水管27,烟气经过烟箱减速增压后通过曝气管进入曝气罐曝气,蒸发的水蒸汽由排气口经蒸汽排放装置低空排入大气,少量水蒸汽从排放装置引入锅炉一次和二次风管道,污水从球形排污阀排入污水池,净化后作为补水的水源,曝气罐内水高于要求水位时,从溢流装置自动流入污水池,对于小型锅炉给排水可手控,对于大型锅炉可用单板机控制送水高压泵和球形排污阀,实现给排水自控。可利用锅炉排污水和厂区废水做为水源。
本实用新型是通过湿法除尘和化学脱硫的手段对烟气做净化处理,取得了良好效果,对SHL10-13和KZL4-13锅炉实施后的实测结果表明,曝气罐对烟尘的捕集效率在95%左右,对有害气体的吸附率可达90~93%左右,经过蒸汽排放装置进行再一次净化后,粉尘净化效率达到97%,排放浓度只有31mg/Nm3,脱硫效率达到93%,SO2的排放浓度只有5mg/Nm3,说明了向大气排放的气体基本净化,另外可利用曝气罐的水位来调整炉膛风压和烟气流速,锅炉一次风和二次的温度和湿度也提高了,这些措施都提高了锅炉的热效率,通过对以上两种型号锅炉的实测,锅炉热效率提高8~10%左右,达到了节能目的。
附图说明:
图为本实用新型的结构图。
图中14是烟箱,15是曝气罐,27是环形多孔喷淋补水管,28是曝气管,29是溢流装置,30是水位计,31是球形排污水阀,32是水蒸汽排气口。
实施例:
在KZL4-13型锅炉上实施的装置结构尺寸:曝气罐高2500mm,直径为2000mm,曝气管110根,长850mm,外径80mm,壁厚10mm。
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