[实用新型]气密性回转切换定位喷吹清灰装置无效
申请号: | 93226517.0 | 申请日: | 1993-11-04 |
公开(公告)号: | CN2186106Y | 公开(公告)日: | 1994-12-28 |
发明(设计)人: | 黄斌香;郁烈;林诚华;徐志德 | 申请(专利权)人: | 上海市凌桥环保设备厂 |
主分类号: | B01D46/04 | 分类号: | B01D46/04 |
代理公司: | 上海市浦东专利事务所 | 代理人: | 陈志良 |
地址: | 200137 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 气密性 回转 切换 定位 喷吹清灰 装置 | ||
本实用新型涉及分室袋式除尘器的切换清灰技术,提供一种气密性回转切换定位喷吹清灰装置,它属于固体分离技术中的装置。
当前,世界上普遍使用的袋式除尘器有两大类:一类为单室结构,滤袋积尘后在带负荷状态下逐排或逐个滤袋逆喷清灰,如脉冲喷吹袋式除尘器,回转反吹和横摆式扁袋除尘器。另一类为分室结构,滤袋积尘后,在停止过滤状态下进行分室切换反吹清灰,如旁插扁袋除尘器、分室反吹大布袋除尘器、顺流式袋式除尘器。旁插扁袋除尘器和分室反吹大布袋除尘器,是国外七十年代后期崛起的一种新型分室结构袋式除尘器,具有组装灵活,结构紧凑,换袋方便,运行可靠,处理风量大等特点。对于袋式除尘器的技术关键在于清灰机构的清灰再生性能,当前分室结构袋式除尘器,实现分室逆流清灰的机构采用三通切换阀,通常三通阀有气动和电动两种类型,例如日本太阳铸铁会社的推杆三通阀门,美国富乐公司的气动推杆阀门,都是一室一阀,由气缸推动阀板切换。另外一种是由电动凸轮拨动切换,这两种型式的切换阀分室除尘器,无论是国产的或者是国外产品,普遍存在漏风率高、清灰性能差等弊病,其主要原因是阀门多,漏风的概率也就增多。它的正压逆喷风量大部分被损失,真正作用在清灰滤袋上的气流只是逆喷气流的30%-70%,且清灰机构工作可靠性差,我国实用新型专利回转切换定位喷吹清灰装置,专利号90207041.X,克服了前敍产品的缺点,但由于喷嘴上没有密封措施,还存在一定的漏风,降低清灰效果。
本实用新型的目的是为旁插扁袋除尘器配套一种理想的清灰装置,它结构简单、运行可靠、漏风率小,实行回转切换,定位喷吹,二状态长脉冲清灰机构,实现最佳的清灰再生功能,克服气流串通短路现象,提高分室结构旁插扁袋除尘器的可靠性。
本实用新型为克服一室一阀切换的清灰装置由于阀门多,漏风的概率高和工作不可靠的缺点,设计一种结构独特、气密性好的电动回转切换阀,一阀管多室,根据旁插扁袋除尘器的特点,设计成放射形气路通道,与回转切换阀阀体上的窗口一一对应,当回转切换阀的喷嘴对准某一窗口时,与该通道连接的袋室即处于逆洗再生态,其余各室处于正常过滤态,回转切换阀每旋转一周,放射形通道上的各室滤袋轮流逆洗清灰一遍,为了提高清灰效果,切换阀的转动采用棘轮机构形式,阀的喷嘴每对准一窗口时有一个持续时间,即实现定位长脉冲喷吹约10-30秒,阀反吹风接口连有风机,为保持切换阀的喷吹风道的密封性,减少漏风率,在切换阀喷嘴端部钢板上安装橡胶密封材料。使阀定位喷吹清灰时喷嘴口与窗口间无漏气隙。以下结合附图作进一步说明。
附图1,为气密性回转切换定位反吹清灰装置工作示意图
附图2,为气密性回转切换阀结构示意图
附图3,为气密性回转切换阀喷嘴口安装密封材料示意图
附图1中:1滤袋室,2滤袋,3清洁室,4反吹风机接口,5回转切换阀,图示中回转切换阀的喷口对准正上方滤袋,处于反吹逆洗清灰状态,四周其余各室处于正常过滤状态。在附图2中:1传动机构,2传动轴,3反吹喷嘴,4橡胶密封圈,5阀体,6窗口。根据附图2,阀的反吹喷嘴与窗口在回转切换对准时,存在着间隙,这一间隙会影响阀的反吹喷嘴的气密性,部分气会从间隙中跑出。为保证喷嘴与阀体之间不产生漏气现象,在喷口四周钢板上安装橡胶密封材料。这样使阀体的整体漏风率降低到0.001%,密封橡胶与喷口钢板连接方式参见附图3,图中:1切换阀喷嘴口钢板,2螺栓,3夹板,4密封橡胶,5粘胶,6螺母,根据图示,密封橡胶4与切换阀喷嘴口钢板1的连接采用胶合和夹紧相结合的方法,即用粘胶5粘合,再用夹板3压住,用螺栓2和螺母6固紧,根据附图1、附图2、附图3,即构成本实用新型。
实施例1。上海xx钢厂铸造分厂,原采用DMLCDD脉冲喷吹袋式除尘器,滤袋的使用寿命几个月就超过排放500-1000mg/m3,吸砂量10T/h,电动机电流105-110A,而采用本实用新型的旁插扁袋除尘器,运行二年多,排放浓度10mg/m3,吸砂量12T/h,效率提高20%,而且电动机电流80-90A,节电25%,除尘器的漏风率仅为1.26%,设备使用寿命长。
实施例2。XX矿山机械厂,旧砂再生吸送除尘器系统原使用RB-Ⅲ型分室扁袋除尘器,采用三通阀切换旧式清灰装置,造成切换不到位,气流旁通短路,使大量逆喷气流进入除尘器,漏风率高达35-50%,吸砂量6T/h,电动机电流145A,而采用本实用新型清灰装置后,吸砂量14T/h,电动机电流95A,系统漏风率小于1.5%,长久运行可靠。
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