[实用新型]非焊接型式检漏孔结构无效
申请号: | 93236957.X | 申请日: | 1993-05-29 |
公开(公告)号: | CN2154479Y | 公开(公告)日: | 1994-01-26 |
发明(设计)人: | 陈建俊;陆祖华;孔祥胜;徐卫;刘仲诗 | 申请(专利权)人: | 南京化学工业(集团)公司化工机械厂 |
主分类号: | G01M3/00 | 分类号: | G01M3/00;F16J15/02 |
代理公司: | 南京化学工业(集团)公司专利事务所 | 代理人: | 朱戈胜 |
地址: | 21004*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 焊接 型式 检漏 结构 | ||
本实用新型涉及机加工设备防漏检测技术领域,属尿素合成塔(以下简称尿素塔)或其他多层包扎压力容器的零部件,用于尿素塔壳体的检漏孔制作改进。
目前,尿素塔的检漏孔结构多采用将检漏管焊于壳体上的结构(见图1)。图1为焊接结构型式的检漏孔示意图。
图1中:1-尿素塔内筒壳体,2-盲层,3-第一层层板,4-第二层至第n层层板,5-通气垫,6-堆焊层,7-检漏管,8-护板。
该检漏孔结构是首先在层板3、4和盲层2上镗一φ50孔,将通气垫5置于其中,并手工堆焊到A-A高度的堆焊层6后,镗出一带台的直径孔,放入检漏管7,然后再进行堆焊。此结构检漏孔与外层多层层板之间的密封是依靠在φ50圆孔内手工堆焊层6来实现的。这种结构存在着开孔直径大,影响壳体强度的缺陷。同时由于在φ50深约120mm的孔内进行手工堆焊,施焊条件差,不易达到完全焊透的目的。因此经常发生检漏孔与层板间隙之间串气,并通过层板的安全通气孔送出,使尿素塔检漏系统在工作状态下降低灵敏度,且会在层板间隙中产生蒸汽,造成层间带压,影响操作安全。另外所用的焊接材料必须为不锈钢焊条,成本高,还存在着机加工量大,费时费工等缺陷。
本实用新型为克服上述存在缺陷而设计的非焊接型式检漏孔结构。
本实用新型是这样来实现的:即利用检漏管与尿素塔外壳第一层层板之间管螺纹连接,并辅以透镜垫,或采用锥管螺纹辅以特殊专用粘胶剂达到可靠的密封,形成非焊接型式检漏孔结构。
下面结合具体结构示意图进一步进行阐述。
图2为采用管螺纹辅以透镜垫密封结构示意图。
图3是采用锥管螺纹并辅以特殊粘胶剂的结构示意图。
图2中:1-尿素塔内筒壳体;2-盲层;3-第一层层板,在第一层层板上有一个带斜台的螺纹孔;4-第二层至第n层层板;9-透镜垫,与第一层层板上的斜台贴合,起密封作用;7-检漏管,下端带管螺纹;8-护板,用以固定检漏管7。
图3中:1-尿素塔内筒壳体;2-盲层;3-第一层层板,在板上有带螺纹孔;4-第二层至第n层层板;7-检漏管,在管下端有一段锥管螺纹;8-护板。
图2中,透镜垫9焊于检漏管7中,然后通过端面管螺纹与第一层层板3中的管螺纹相连接,并使透镜垫9最终与第一层层板3贴合,达到密封效果。这样在检漏管7中通入一定压力的氨气后,氨气不会在层板4间隙之间串气,从而达到检漏目的。
图3中,检漏管7通过在端部锥管螺纹部分涂上特殊专用粘胶剂后旋入第一层层板3中的螺纹孔中,因螺纹接触面的挤压作用,在螺纹端部形成一自然的粘胶剂密封圈,它保证密封的可靠性起着极好的辅助作用,当检漏管7中通入一定压力的氨气后,氨气不会在层板4间隙之间串气,从而达到检漏目的。
在上述结构中,由于不涉及焊接空间问题,检漏孔直径开孔减小,减少了机加工量、焊接工作量,壳体强度削弱也相应减少,更加安全可靠。
本实用新型的特点是结构简单、加工容易、制作成本低、省时省工、可靠性强,克服了焊接结构因焊接不易完全焊透,造成检漏系统失效,并因此而产生的大量返修工作量的缺陷。
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