[发明专利]乳酸乙酯合成方法无效
申请号: | 94107040.9 | 申请日: | 1994-06-09 |
公开(公告)号: | CN1054118C | 公开(公告)日: | 2000-07-05 |
发明(设计)人: | 封孝华;余敦寿;刘序章 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | C07C67/54 | 分类号: | C07C67/54;C07C69/68 |
代理公司: | 武汉大学专利事务所 | 代理人: | 余鼎章 |
地址: | 43007*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 乳酸 合成 方法 | ||
本发明公开了一种乳酸乙酯合成方法,它属于有机化学技术领域。
乳酸乙酯是比较老的化合物。我国在80年代初就可以生产。目前生产方法主要有两种:第一是回流,采用带水剂带水,简单的油水分离方法(何兴涛、覃什栋、刘利民,《湖南师范大学自然科学学报》,1986,9(4)40-45)第二是聚乳酸醇解法(张深松、赵根锁等,第三届全国农副产品综合利用化学学术会议论文,1989,310-312)。这些方法普遍存在着脱水不彻底或反应温度高的问题,致使乳酸乙酯产率低于90%(实际上工厂生产的产率大都在75%左右)。
本发明的目的是:发明人针对原方法存在的问题进行了试验性研究,目的是要研究出一种新的乳酸乙酯制备技术,彻底除尽酯化反应中的水,使乳酸乙酯的产率高于90%。
为了达到上述目的,在技术上采取了如下措施:第一,用苯作带水剂。苯、80%乳酸、95%乙醇、硫酸按≥20至100∶225∶≥100至400∶≥1至4的比例一次性加入反应器中。第二,用精馏塔(柱)精馏的方法使苯、乙醇、水按恒沸物的组成(74.1%、18.5%、7.4%)被稳定地蒸出。第三,把精馏头改成为分水精馏头。因为一般的精馏头没有分水功能。改进后的分水精馏头,由于加大了存液管容积和加装了上口液封管,便于油水分层分离。分水层下的小三角漏斗可使带水的馏出液直接下沉,避免未下沉水流入柱中,由于下端又有带控制回流比活塞的支管,除尽水后又可以继续精馏纯化乳酸乙酯。这一改进,既提高了油水分层分离效果,又使脱水酯化和精馏在同一装置中完成。
由于采用了这些措施,用本发明技术制得的乳酸乙酯具有产品质量好(完全符合GB8317-87国家质量标准,见下表),产率高(高于90%)的特点。用这一技术改造现有企业,无疑会产生巨大的经济效益。
乳酸乙酯检验结果
项目 GB8317-87 检验结果
指标
色状 无色至微黄色透明液体, 合格
色泽不超过标准5号色
香气 有柔和果香 合格
相对密度(25/25℃) 1.029-1.032 1.031
折光指数(20℃) 1.410-1.420 1.417
酸值(以mgKOH/g计) 1.0 0.68
不大于
酯含量%不小于 98.0 99.1
砷(As)含量%不大于 0.0002 0.00004
重金属(以Pb计)%不大于 0.001 0.00002
附图说明:
图1是分水精馏装置示意图。图中1-三口圆底烧瓶;2-温度计;3-玻璃环填料;4-精馏柱;5-分水精馏头;6-冷凝器;7-液封管;8-分水器;9-控制回流比活塞;10-小三角漏斗。
实施例:在1000毫升三口圆底烧瓶中加225克80%乳酸,100毫升苯,475毫升95%乙醇和2毫升浓硫酸,再加少许沸石。装好温度计、精馏柱和分水精馏头(本发明改进装置,见附图)。打开冷却水并关好控制回流比活塞的支管后开始加热。反应液沸腾,蒸气上升冷凝,很快分水器处油水分层,下水层液面上升到离回流口1厘米时,开始缓慢放水。放水速度以维持水面不动为好,原则上是一定保证大部分馏出液回流到柱中,且水面不接近回流口,以保证精馏柱气液平衡。柱顶温度稳定在65℃。大约蒸出220毫升水(实际含水约83毫升,乙醇126毫升、苯2毫升)后,基本无水珠下沉,柱顶温度升到68℃时停止加热,待反应液冷却到40℃以下,加6克无水乙酸钠中和硫酸后,再继续进行减压精馏。减压精馏时,打开控制回流比活塞,控制回流比不小于5∶1。在56-60℃(19毫米汞柱,即2.5KPa)下蒸出乳酸乙酯219克,产率93%,经检验符合GB8317-87国家产品质量标准。
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