[实用新型]单晶冰糖生产设备的真空装置无效
申请号: | 94204966.7 | 申请日: | 1994-03-18 |
公开(公告)号: | CN2185750Y | 公开(公告)日: | 1994-12-21 |
发明(设计)人: | 施昆佐;曾爱苑;古梅英;李武德 | 申请(专利权)人: | 施昆佐;曾爱苑;古梅英 |
主分类号: | C13F1/02 | 分类号: | C13F1/02 |
代理公司: | 南宁市专利事务所 | 代理人: | 黎明天 |
地址: | 530007 广西壮族自*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 冰糖 生产 设备 真空 装置 | ||
本实用新型涉及一种制糖设备,尤其是单晶冰糖生产设备的真空装置。
单晶冰糖生产设备原有的真空装置是采用一个水泵,一个水力喷射器及一个气液分离罐,负责抽4~5个结晶釜的真空,由于管路较多,沿途能量损失较大,致使抽真空的速率及抽真空的量减慢减少。同时在结晶釜内,晶种的结晶生长过程中,经常要加糖液和一定量的水,致使结晶釜内糖液的过饱和度不能保持一定的值,而抽真空的速率又较慢,从而需要较长的时间才能生产出单晶冰糖。同时水力喷射器既作抽真空又要作冷凝之用,而水力喷射器的水是循环使用的,即水泵→水力喷射器→热水池→冷水池→水泵,一般经过5~6天的使用,水的温度就升高,冷水池的水的温度和热水池的水的温度变成一样,由于水温升高,使水力喷射器的功效变差;冷凝作用下降,真空度下降,严重的影响了单晶冰糖生产率的提高。
本实用新型是通过改进气液分离罐结构,并联水泵,增加冷水池的技术方案,从而达到提高真空度,提高生产效率,缩短单晶冰糖生产时间的目的。
本实用新型采用两个水泵(1)、两个水力喷射器(2)并联;再经一个上部有两个排出口(7)的气液分离罐(3),以及两个冷水池(4)、一个热水池(5)的循环水结构来实现。
以下结合附图作详细说明。
图1为本实用新型结构示意图。
图2为本实用新型的气液分离罐结构示意图。
图3为原有气液分离罐结构示意图。
为了缩短单晶冰糖的生产周期,本设计改进了原有的气液分离罐。原气液分离罐见图3,其作用是把结晶釜中有一定温度60~80℃的空气、水蒸气送到水力喷射器的进口,同时把含有一定杂质的液体分离出来的设备。其作用原理是:当被抽到气液分离罐的气液从进口(6)切向进入圆筒后,即沿圆筒壁作圆周运动,因含杂质等的液体相对说较重,离心力也就较大,首先被甩向圆筒壁,与圆筒壁碰撞后,就失去制约,与热气流分开,沉到下部出口,相对较轻的热蒸气则在中部附近,受到了向上的抽力,形成了从下而上的旋转运动,最后从上部排出。本装置的特点就是充分利用气液分离罐的特性,在上部的排出口再增加一个排出口(7),(见图2)。这样就可以采用两个水泵、两个水力喷射器共有一个气液分离罐同时抽真空,加快了抽真空的速率和抽真空的速率和抽真空的量,从而加快了单晶冰糖结晶生长过程的速率,使单晶冰糖的生产周期得到缩短。
为了提高水力喷射器的功效,提高冷凝效果和真空度,本设计将现有的一个冷水池改为两个(4),冷水池(4)和热水池(5)之间用过桥联接,热水池的水位较高,两冷水池的水位略低,热水池的水可自动流向冷水池,冷水池和热水池之间有两个结构简单,可方便开启和有一定紧闭作用的活门,在工作时,一个活门打开,一个关闭,先由热水池和一个冷水池进行循环使用,当冷水池的水温度升高时,约4天,就关闭其的活门,打开另一冷水池的活门,与此同时打开和关闭相应的水泵的阀门,就改变成热水池和另一冷水池进行循环使用,由于新开冷水池的水温度较低,因而整个真空系统的工作状况就比较好,如此循环使用。因而新的冷热循环水池是节能、节水又能保证真空系统有良好工况的措施。
采用本实用新型单晶冰糖生产设备的真空装置后,可使单晶冰糖的生产效率明显提高,可把现在用结晶釜生产单晶冰糖的时间从70小时缩短为50小时左右。
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