[实用新型]改进的密闭式无菌配液过滤分装机无效
申请号: | 94210467.6 | 申请日: | 1994-04-30 |
公开(公告)号: | CN2247527Y | 公开(公告)日: | 1997-02-19 |
发明(设计)人: | 李金才 | 申请(专利权)人: | 李金才 |
主分类号: | A61J3/00 | 分类号: | A61J3/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 130012 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 改进 密闭式 无菌 过滤 装机 | ||
本实用新型涉及一种配制药液的过滤分装机,属于制药行业领域应用设备。
本实用新型前身(配制过滤分装机,专利号:85205693.1),经过广大用户八年多时间应用和我个人长期试验结果证明,其存在以下二项弊病:其一,粗过滤器(图2)(1)和微孔过滤器(2),他们之间通过一个短距离细管道上下垂直相连接,产生以下五项弊病:一、微孔过滤器(2)中放置的微孔滤膜一侧与不锈钢带孔眼板相接融,另一侧则无接触物,在过滤药液过程中,一旦离心泵停止运转时,药液从不绣钢带孔眼板一侧倒流,易将微孔滤膜压碎。二、两个过滤器之间,连接管太细,一方面造成中间卡脖子,另一方面微孔过滤器(2)过滤面积比粗过滤器(1)过滤面积小四倍,以上因素,影响药液过滤速度。三、配制成的药液经过二次(粗过滤器(1)和微孔过滤器(2))过滤,前者通过四层滤纸过滤,后者通过一层微孔滤膜过滤,造成繁琐的工作量和浪费滤材。四、由于粗过滤器(1)内剩存大量药液,无法收取,只有抛弃掉,造成浪费药液。五、每次制剂结束后,必须拆卸器材和抛弃掉滤材、刷洗,制剂前还要重复刷洗每个器材、包裹滤材和组装器材。其二、没有设稳压器,过滤的药液直接由开关(3)向玻璃瓶中分装,由于从微孔过滤器(2)中流出药液压力不稳定,流速时决时慢,造成分装的药液容量不准确。
产生以上弊病原因:是设计结构不合理造成的。
本实用新型的目的是提供一种改进的密闭式无菌配液过滤分装机(图1),将粗过滤器(1)和微孔过滤器(2)组成一体。
它能有效地收取全部配制的药液,制剂前后不需要拆卸、刷洗和安装器材,减少操作步骤,并能够准确地向玻璃瓶中分装药液容量。
本实用新型按照制备大输液流程,采用短距离管道和开关,将倒立式过滤器(图1)(2)、稳压器(14)、配液罐(13)和离心泵(10),四个主要部件组成一套密闭式无菌配液过滤分装机。
在倒立式过滤器(2),侧面底部设有一个排放掉活性炭和洗涤滤过器水开关(1),在上部各设一和进药液开关(7)和进放空气和进水蒸汽开关(5),在内部设有一个不绣钢网过滤芯(4)、(在外表面依次包一层微孔滤膜,包四层滤纸,包二层白色的确良布,包裹后的滤材两端用乳胶圈和卡簧密闭)。配液罐(13)上盖与稳定器(14)底焊接成一个整体。在配液罐(13)上盖内侧设一个灭菌用紫外线灯(18)。
稳压器(14)内部设一个与配液罐(13)相连通的保持流速恒定的粗回流管(16),外部侧面底下设一个分装药液开关(17)。
本实用新型技术措施采用以下方案实现:
倒立式过滤器(2)上端设有一个进药液开关(7)与未过滤药液管道(9)和离心泵(10)出口相连按,倒立式过滤器(2)下端设一个管道与过滤后的药液管道(6)、稳压器(14)上盖(15)管道相连接,稳压器(14)内药液粗回流管道(16)与配液罐(13)内部相连通,配液罐(13)底下管道与离心泵(10)进药液管道相连接。其特征在于:倒立式过滤器(2)、稳压器(14)、配液罐(13)、离心泵(10)它们相互之间通过短距离不绣钢管道和开关相连接,成为一个密闭整体。
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