[发明专利]工业氢余热回收换热工艺无效
申请号: | 96122168.2 | 申请日: | 1996-12-09 |
公开(公告)号: | CN1184775A | 公开(公告)日: | 1998-06-17 |
发明(设计)人: | 孔庆成;李永林;林汉坤;郑琪美;顾望平 | 申请(专利权)人: | 中国石化茂名石油化工公司 |
主分类号: | C01B3/34 | 分类号: | C01B3/34 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 52501*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 工业 余热 回收 工艺 | ||
本发明属于炼油化工以轻烃为原料的蒸汽转化制氢技术,尤其适合工业氢与制氢原料的换热工艺。
现有技术从原料油泵出来的原料油或压缩机出来的原料气,温度30~40℃,进入加热炉进行升温,把进料温度提到370~380℃,进入脱硫反应器进行氧化锌脱硫,脱硫后的制氢原料进入转化炉的总硫要求<0.5ppm;然后,经过中低温变换、脱CO2、用甲烷化反应制得工业氢,从甲烷化反应器出来的工业氢,经粗氢加热器换热后,工业氢温度190~200℃,必须经过空气冷却风机进行冷却,再经过循环水冷却到40℃,才能保证工业氢出装置前必须<40℃。
此工艺的缺点是生产过程中的工业氢余热没有利用而浪费掉,原料加热炉热负荷大。
为了克服上述工艺中的缺点,本发明提供了一种工业氢中的热能回收工艺,把工业氢的热量回收传递给原料油或原料气,达到降低工业氢温度,提高原料油或原料气温度。
本发明的技术方案是这样实现的:见附图。从甲烷化反应器出来的工业氢(4),经过粗氢加热器(1),进入余热回收换热器(2),与原料油(5)或原料气(6)换热,工业氢温度从190~200℃降低到80~90℃,原料油或原料气的温度由30~40℃升高到160~175℃,原料去加热炉(7);从余热回收换热器出来的工业氢,经过循环水冷却器(3),把工业氢温度降到<40℃送出装置(8)。
采用本发明,工业氢余热得到回收换热,工业氢的温度降低,原料油或原料气的温度提高,生产操作稳定,产品质量合格,装置的各项技术指标均保持不变,完全满足了生产上的需要。
采用本发明,省掉了原工艺流程中的2台工业氢空冷风机,降低了原料加热炉的热负荷,减少了装置的电耗和燃料消耗,节能效果明显。以产氢能力20000m3/h的装置为例,工业氢空冷风机2台,每台17kW,2台共节电34kW/h;按8000小时/年计算,节电27.2万千瓦时/年;燃料消耗由原来的148kg/h,降到78kg/h,节燃料气70kg/h,年节燃料气560吨。
附图是工业氢余热回收换热工艺流程图。
下面结合附图和实施例对本发明的工艺流程作进一步的说明。
从甲烷化反应器(图中未画出)出来的工业氢(4),经过粗氢加热器(1),粗氢加热器出口温度190~200℃、压力1.0~1.2MPa,进入余热回收换热器(2),换热器型号BES400-40-20-3/19-21,与原料油(5)或原料气(6)换热,工业氢温度自200℃降低到80℃,原料油或原料气的温度由35℃升高到175℃;从余热回收换热器(2)出来的工业氢出口温度80~90℃,经过循环水冷却器(3)冷却,把工业氢温度降到<40℃送出装置(8);从余热回收换热器(2)出来的原料气出口温度160~175℃,原料送去加热炉进行升温,把原料温度提高到370~380℃。加热炉图中未画出。
实施例1
采用工业氢余热回收换热工艺,粗氢加热器的工业氢出口温度200℃,压力1.2MPa,原料油出口温度35℃,压力4.0MPa,经过余热回收换热器后,原料油进加热炉的温度由35℃提高到170℃,工业氢经水冷器后温度由90℃降至小于40℃,送出装置。
实施例2
采用工业氢余热回收换热工艺,粗氢加热器的工业氢出口温度190℃,压力1.0MPa,原料气出口温度35℃,压力2.0MPa,经过余热回收换热器后,原料气进加热炉的温度由35℃提高到175℃,工业氢经水冷器后温度由80℃降至小于40℃,送出装置。
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