[实用新型]节能离心风机无效
申请号: | 96228028.3 | 申请日: | 1996-06-06 |
公开(公告)号: | CN2280164Y | 公开(公告)日: | 1998-04-29 |
发明(设计)人: | 卢传智 | 申请(专利权)人: | 卢传智 |
主分类号: | F04D17/08 | 分类号: | F04D17/08 |
代理公司: | 山东省高等院校专利事务所 | 代理人: | 郭逢胜,薛玉麟 |
地址: | 250215*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 节能 离心 风机 | ||
本实用新型属于风机领域,尤其是指离心节能风机。
风机是一种应用非常广泛的通用机械,也是耗能大的设备之一。传统的离心风机结构是由集流器,叶轮、机壳和传动部件等构成。为了保证离心风机叶轮的正常旋转,叶轮前盖盘与集流器之间要留有一定间隙。老式离心风机构成间隙的结构是对口式,其间隙为轴向;高压区和负压区之间气体漏泄是直通的。工作时,由于机壳内气体压力高于叶轮进口处的压力,在压差的条件下,壳体内的高压气经过轴向间隙漏泄后又回流到叶轮进口,形成循环流动。因为回流气体是压缩气体,这种循环流动消耗了能量,造成了内漏泄损失。同时,这种漏泄气体的回流流向垂直于进入叶轮的气流流向,增加了进气阻力。因此,这种轴向间隙的密封效果对风机的工作效率影响较大,为了提高风机的工作效率,长期以来离心风机叶轮和机壳的配合形式多采用套口式的径向间隙。该型式改变了漏气的回流流向,增加了气体漏泄密封阻力,提高了风机的工作效率。由于该结构仍然是直通漏泄,气体回流阻力有限,该形式的内漏泄损失仍然较大。
本实用新型的目的是发明一种漏泄阻力大,密封效果好的叶轮密封结构,实现离心风机的高效节能效果。
本实用新型的基本构思是在离心风机的集流器上,与叶轮套口配合的位置加一风口档圈,构成新的密封结构,成为新型节能风机。
附图说明:
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为图1A的放大示意图。
附图标记:
[1]离心风机机壳、[2]叶轮、[3]集流器、[4]传动部件、[5]风口挡圈。
结合附图详细叙述结构如下:
风口挡圈[5]用普通结构钢板制成,厚度3-10mm,用焊接或粘接办法固定在集流器上。其直径应大于叶轮[2]前盖套口直径1mm-8mm。风口挡圈[5]与叶轮[2]之间的间隙控制在不相接触的最小间隙,也就是叶轮旋转时的轴向窜动量,再按风机的大小增加0.3-2mm的间隙。
该实用新型将离心风机内部的直通间隙漏泄改变为曲折间隙漏泄,增加了气体内漏泄阻力,改善了风机的密封条件,提高了风机的工作效率。实施该技术,工艺简单易行,节电、节能效果明显。
实施例:
改造一台G4-7311NO28Q风机,在风机的集流器[3]上与叶轮套口配合的位置焊接上一风口挡圈。风口挡圈[5]用5mm厚的钢板做成,其直径比叶轮套口最大直径大3mm,风口挡圈[5]与叶轮套前端面的间隙为叶轮[2]的最大窜动量加0.3mm,将叶轮[2]安装在机壳体内。工作时,动力通过传动部件[4]带动叶轮[2]进行工作。当高压气体穿过间隙漏泄时首先经过由风口挡圈[5]与叶轮套口端面形成的经向间隙b再拐一个方向经过轴向间隙B通过集流器口泄出风机。整个漏泄过程阻力增大,减少了漏泄损失。经测试改进后的风机效率提高10%。
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