[发明专利]一种加入到金属焊丝中的活化剂无效
申请号: | 97100672.5 | 申请日: | 1997-03-11 |
公开(公告)号: | CN1053135C | 公开(公告)日: | 2000-06-07 |
发明(设计)人: | 李存剑;赵士谦;孙秀丽;王梅 | 申请(专利权)人: | 冶金工业部钢铁研究总院 |
主分类号: | B23K35/368 | 分类号: | B23K35/368;B23K35/36 |
代理公司: | 北京科技大学专利代理事务所 | 代理人: | 刘波 |
地址: | 10008*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 加入 金属 焊丝 中的 活化剂 | ||
本发明属于焊接材料领域。主要适用于加入金属焊丝中,以降低焊接金属飞溅,改善焊缝性能。
在大力推广应用的以代替手工焊的自动或半自动CO2气保焊中,一个主要的问题就是当焊丝直径较粗,达Φ2.0-Φ3.0mm时,金属飞溅大,焊缝成形不良,特别是焊缝的冲击韧性及塑性严重降低,这样就影响了CO2气保焊的推广应用。为此许多焊接工作者多年来从各方面进行了卓有成效的研究。有从焊接电源特性,使电流波形和焊丝送进联合控制的脉动送丝,电弧控制等方面改进,以降低焊接飞溅的,这些方法对细线Φ0.8-Φ1.2mm小规范CO2焊成效较显著,已取得满意效果,但对精粗丝大规范CO2焊收效甚微;从焊接材料方面,国内山东工业大学李培祖等采用易电离表面活化物质K2CO3、CsCO3等混合在一起涂抹在焊丝表面,制成活化焊丝,来降低焊接飞溅,取得一定效果,研究表明:飞溅率可从10%左右下降到6%左右(见《焊接技术》No5,1987,李培祖等,活化焊丝降低二氧化碳焊飞溅的研究)。此配方中,因含有碳酸铯易吸潮,且成本较高,并且涂抹在焊丝表面的活化剂易脱落,不均匀,此方法不易用于工业生产。
80年代初,原苏联在利用活化剂降低焊接飞溅方面做了不少研究工作。他们研制的活化剂由Na2CO3 17~34%,CaCO3 16~35%,MnO2 8~40%,Al2O36~32%四种易电离物质和表面活性物质组成(N.M.VOROPALand L.M.BEL'FOR,MECHANISED-CO2 WELDING WITH 3-4mm DIAMER ACTI VATEDWIRE,《WeldingResearch Abroad》APR,1983)。总加入量约占焊丝重量的3~6%,研究结果表明,飞溅率可从10%~12%下降到4%~5%。在此配方中,由于含有Al2O3,易吸潮,且无脱氢物质,使焊缝中扩散氢含量很难降低,冲击韧性较低。
日本人神户良雄申请一种制造药芯焊丝用药粉的配方发明专利(昭57-7396)。其组成由金属氧化物TiO2、SiO2、MgO、MnO2、ZrO2、Al2O3、K2O、Na2O;金属氟化物CaF2、NaF、BaF2、LiF2、K2ZrF6;金属碳化物Li2CO3、MgCO3、CaCO3、MnCO3及金属粉Si、Mn、Ti等组成。成分要求金属碳化物与金属氟化物之比为l/3-1/15,金属氧化物与金属氟化物之比为:1/3-1/20,加入的总重量为:1-10%,金属粉加入量为Si 0.2-1.2%、Mn 0.80-2.5%、Ti 0.01-0.4%、B0.002-0.020%、Ni<5%、Cr<6%、Mo<1.5%。该药粉主要用于制造直径为Φ1.6mm以下的药芯焊丝,该专利具体配方从实施例看,粉剂中加入的氟化物占绝大部分比例,并且加入较多的CaCO3,而未加入K2CO3、Li2CO3、Na2CO3等活性物质。由于氟化物的作用主要是降低焊缝金属中的氢含量,但会增大飞溅倾向,并且CaCO3在电弧中的分解也是造成较大飞溅的主要原因,而且未加入活性物质,所以该专利配方若用于制造粗直径的药芯焊丝,飞溅一定会很大。
本发明的目的在于提供一种加入到金属焊丝中的活化剂,使其加入到较粗(Φ2.4mm以上)的CO2气保焊丝中,达到既能有效降低焊接金属飞溅,又能改善焊缝成形,提高焊缝冲击韧性及塑性。
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