[发明专利]精炼炉用多功能合成渣无效
申请号: | 97106062.2 | 申请日: | 1997-08-26 |
公开(公告)号: | CN1209459A | 公开(公告)日: | 1999-03-03 |
发明(设计)人: | 苏军;苏加兰;苏东生 | 申请(专利权)人: | 苏军 |
主分类号: | C21C7/076 | 分类号: | C21C7/076 |
代理公司: | 淄博市专利代理事务所 | 代理人: | 耿霞 |
地址: | 255304 山东省淄*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 精炼炉 多功能 合成 | ||
本发明涉及电炉无渣出钢还原期精炼用渣系材料。
电炉无渣出钢还原期精炼用渣系在功能上或只有脱氧、脱硫,或只有起泡埋弧作用,分别加入反应时间长,效果差,劳动强度、操作难度大,能耗大。
本发明的目的是提供一种兼有脱氧、脱硫、起泡埋弧的多功能合成渣,提高渣钢反应速度。
本发明的精炼炉用多功能合成渣,其重量组成为:
石灰55~65%,石灰石3~10%,萤石3~10%,烧碱3~9%,生白云石4~8%,Φ3~5mm的铝粒3~5%,碳化硅(含硅45~50%)5~10%,硅钙合金2~3%
上述合成渣还包括铝灰(含铝10~15%)1~3%。
将原料干燥,加工成Φ2~3cm的粒度,按比例配合在一起。
合理的组分配比是本发明的关键,它直接决定了合成渣脱硫、脱氧能力和发泡程度,本发明具有脱硫、脱氧和起泡埋弧的多功能作用,反应速度快,与以往合成渣相比脱硫能力提高30%以上,精炼炉精炼时间缩短15分钟以上,达到30分钟以下,精炼炉冶炼吨耗降低22kwh,吨钢节铝1kg,钢包寿命提高8~10次。
山东莱芜钢铁总厂特殊钢厂用于高碳铬轴承钢的低碱度合成渣,使钢中氧含量降低到20ppm以下,冶炼合格率(综合检验)达到100%;用于生产合金钢的合成渣脱硫能力提高了31%,电耗降低了22.3kwh/t钢,钢包寿命提高了9次,吨钢生产成本降低了32.48元,年效益500万元以上。
实施例1:石灰60%,石灰石8%,萤石6%,烧碱6%,生白云石4%,Φ3~5mm的铝粒4%,碳化硅(含硅45~50%)7%,硅钙合金2%铝灰(含铝10~15%)3%。
实施例2:石灰55%,石灰石10%,萤石3%,烧碱9%,生白云石6%,Φ3~5mm的铝粒3%,碳化硅(含硅45~50%)10%,硅钙合金2%铝灰(含铝10~15%)2%。
实施例3:石灰65%,石灰石3%,萤石8%,烧碱3%,生白云石8%,Φ3~5mm的铝粒5%,碳化硅(含硅45~50%)5%,硅钙合金2%铝灰(含铝10~15%)1%。
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