[发明专利]联合法生产精铵新工艺无效
申请号: | 98113699.0 | 申请日: | 1998-09-10 |
公开(公告)号: | CN1247160A | 公开(公告)日: | 2000-03-15 |
发明(设计)人: | 何光安;赵永华;周汉平;钱道冲;李厚涛;杨建新;陈石添 | 申请(专利权)人: | 湖北双环化工集团公司 |
主分类号: | C01C1/16 | 分类号: | C01C1/16 |
代理公司: | 湖北省专利事务所 | 代理人: | 周瑾 |
地址: | 43240*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 联合 生产 新工艺 | ||
本发明涉及一种化工产品的生产工艺,具体地讲是一种联合法生产精铵新工艺。
目前国内外生产精铵的方法主要有以下几种,其一为重结晶法,即将农业用氯化铵用水溶解,加热蒸发结晶,离心分离干燥成为精铵产品;其二为联碱AI冷冻结晶生产精铵;其三为农铵水洗法生产精铵。第一种方法生产的精铵产品质量较高,但能耗高,设备投资大,腐蚀性严重,产品成本高,由于Na+的富集并有一定的排污量;第二种方法从理论上讲可以在并料流程下的冷析结晶中直接取出,但由于并料流程对大生产影响很大,目前所有联碱厂几乎全采用的是逆料流程,故根本无法在大生产中生产精铵,某些厂为了不影响大生产另外加一个结晶器,并配上外冷器,独立运行,实行冷析法生产精铵。由于母液成份的影响,精铵质量很难达到一级品,故实际生产中离心机还要加洗水,造成母液膨胀。我厂4#结晶开车初期采用的是并料流程,从冷析结晶取样分析表明,氯化铵晶体根本达不到一级品标准,这主要是母液中夹带SO42-、CO32-、Na+的影响所致,第三种水洗农铵生产精铵,成本高,污染严重,产品质量不稳定,一般生产1吨精铵需1.25吨农铵,虽然采取了一些简易热蒸发回收措施,但并未从根本上改变消耗高的问题。另,此法未除SO42-、CO32-,故SO42-的含量和PH值不易达标,产品质量也不稳定,主含量时高时低。
本发明的目的在于提供一种生产工艺简单,与大生产联系又不影响大生产,成本低,产品质量高且稳定,无污染的生产精铵新工艺。
本发明目的是以下述方式实现的:一种联合法生产精铵新工艺,该新工艺采用二级洗涤法生产精铵,第一级为混合洗涤,既将农铵与大生产中的氨母液混合洗涤;第二级为循环法洗涤,即在循环母液中不断加入除去 CO32-和SO42-的HCl和BaCl2进行洗涤。
如上述的生产精铵新工艺,其特征在于所述的农铵与氨液比例为1∶2~10;循环母液为NH4Cl饱和溶液,其PH值控制在0~3,SO42-含量控制在0.05~0.15%,循环母液的量为农铵的200%~400%(重量比),HCl(按100%计)加入量为农铵0.2%~0.4%(重量比),BaCl2的加入量为农铵0.15~0.3%(重量比)。
本发明较之现有的生产精铵方法,具有下述优点:一、产品质量高且稳定,消耗低,成本低;二、工艺简单,既与大生产联系又不影响大生产;三、无污染。
下面结合附图详述本发明内容。
图1 为本发明生产工艺流程图。
联合法生产精铵新工艺为二级洗涤,具体为:
第一级将农铵与大生产中的氨母液,按1∶2~10比例,混合洗涤,离心分离,得主含量达99.0~99.2%的工业NH4Cl合格品,离心甩后液返回联碱系统。
经混合洗涤后,农铵中的Na+由0.8%左右降至0.14%左右,SO42-由0.35%降至0.1%左右,由于氨母液对NH4Cl是饱和的,而对于SO42-、Na+是欠饱和的,故一方面可洗下大量的SO42-、Na+,另一方面NH4Cl结晶体并不会因洗涤而回溶失重。
第二级采用循环法洗涤,将经第一级混合洗涤后得的NH4Cl固体用加入除去CO32-、SO42-的循环母液洗涤,离心干燥后得NH4Cl一级品,其PH值及SO42-达标,由于Na+含量在二级循环洗涤液中达到一定浓度不再富集增高,故产品质量始终均衡稳定,母液也没有废液排放,此外,生产1吨精铵还可回收20kg盐。
这一级化学反应方程式为
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