[实用新型]浮选底流排放浮动控制装置无效
申请号: | 98235812.1 | 申请日: | 1998-05-25 |
公开(公告)号: | CN2344089Y | 公开(公告)日: | 1999-10-20 |
发明(设计)人: | 谭素娥 | 申请(专利权)人: | 谭素娥 |
主分类号: | B03D1/22 | 分类号: | B03D1/22 |
代理公司: | 湖北省专利事务所 | 代理人: | 朱盛华 |
地址: | 435006 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 浮选 排放 浮动 控制 装置 | ||
本实用新型涉及一种可自动控制浮选槽或浮选柱的排矿量,使浮选槽或浮选柱内进出矿浆平衡、保持浮选液面高度稳定的装置。
现有的浮选槽的排矿方法有溢流闸门法。它是在前、后浮选槽之间置一中间箱,中间箱对着后槽的壁下连进矿管,对着前槽中间箱壁下有一沉砂孔,设有可开、关的插板。沉砂孔上方有一高度可调的闸门,闸门之外有一挡泡板。通过人工调节闸门的高度来改变液面高度,以满足对浮选液面的要求。对于磨矿粒度细、矿物比重小、浮选前各作业相对稳定的情况,尚能满足生产的要求,但对磨矿粒度粗、矿物比重大、浮选前各作业不正常的情况则不然。其原因在于,粒度粗、比重大、在闸门与挡泡板之间上升过程中粗重颗粒下沉,发生浮选槽内粗、重粒子累积现象。累积会增加电耗、磨损浮选机叶轮、盖板,使搅拌能力下降,反过来又加速累积,累积严重时还会发生部分或全部沉槽现象,使生产不能正常进行。浮选前各作业不正常时,矿浆流量波动很大,槽内液面大起大落,又由于液面为泡沫覆盖,不易观察,故人工调节闸门不可能及时、准确、从而使生产不稳定。
浮选柱中用“底流阀门法”排矿,是人工调节底流管上的阀门来维持进、出矿浆平衡,以达到稳定液面的目的。但因浮选柱高度大,底流流速大,阀门微小的变化会引起流量很大的变化,人工调节很难掌握分寸,甚至造成底流堵塞,因而很难推广。
本实用新型的目的旨在提供一种能解决浮选槽内粗重粒子累积、浮选柱的底流堵塞问题,能自动稳定浮选矿浆液面、解决排粗难问题、能节能降耗、降低生产成本的浮选底流排放浮动控制装置。
本实用新型的目的是以下述方式实现的,浮选底流排放浮动控制装置,由处于矿浆深部紊流区的固定部分、及处于下部与紊流区连通的矿浆平静区的浮动部分构成。固定部分由控制口2与控制腔或控制箱1组成。浮动部分由重锤3、连杆4、浮体6、螺帽7组成。控制腔或箱与控制口下段19连接,使控制口垂直向上,钟形重锤3罩在控制口上。钟形重锤上顶中央装管形连杆4,使重锤下空与大气连通,浮体6套在连杆上,可在连杆上自由滑动,连杆上段为外螺纹管,其上套调节螺帽7。连杆顶上方有挡板8。
控制口外表面分三段,上下段为圆柱形,中段为圆锥形18。中段壁上部开1-4个倒立三角形孔21,三角形孔上底向上段管壁平移,形成上段残余管壁,即导牙20。导牙可限制重锤在水平面上的活动范围。
重锤下口和控制口间的间隙与重锤以下的三角形孔形成活动排矿孔22,与活动排矿孔最大面积等效的圆半径r0(cm)为:
r0=1.7(aQ/H0.5)0.5 (a>1) (1)
式中:Q浮选流程中设计流量(m3/h)
H浮选液面到控制口的高度(cm)
a流量放大系数
三角形孔21的高度h0(cm)为
h0=2r00.5 (2)
三角形孔上底总长b(cm)为:
b=cπr01.5(c<1) (3)
式中:c三角形孔在最大活动排矿孔中所占比值,
控制口内截圆半径r(cm)为:
r=(1.05-1.1)r0 (4)
三角形孔下尖角处截面的外截圆半径R(cm)为:
R3-(r+m)R-0.5(l-c)r02=0 (5)
式中:m为控制口上段管壁厚度(cm),
重锤内空尺寸应刚好罩住三角形孔21,并与圆锥形18紧密配合。
下面参照附图说明本实用新型。
图1本实用新型立面配置在浮选槽的结构示意图
图2本实用新型配置在浮选柱的结构示意图
图3控制口结构立面剖视图
图4控制口结构俯视图
图5活动排矿孔形成示意图
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