[发明专利]一种降低SPHC终渣全铁含量的控制方法有效
申请号: | 201310495043.7 | 申请日: | 2013-10-21 |
公开(公告)号: | CN103555879A | 公开(公告)日: | 2014-02-05 |
发明(设计)人: | 温福新;郭伟达;张佩;沈彬彬;王明杰 | 申请(专利权)人: | 莱芜钢铁集团有限公司 |
主分类号: | C21C5/36 | 分类号: | C21C5/36 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 张军;冯敏 |
地址: | 271104 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 sphc 终渣全铁 含量 控制 方法 | ||
1.一种降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,包括以下方法:
(i)在铁水预处理过程中,将入炉的铁水温度控制在1220~1300℃;
(ii)将烧结矿的总加入量控制在4.3~4.7吨,分批加入;
(iii)第一批渣料采用石灰、石灰石和白云石,终点次批渣料采用石灰石,终点副枪TSO测定前加入最后一批石灰,所述第一批渣料中石灰的量为所有渣料中总石灰量的70~80%;
(iv)在转炉渣料前移工艺中,将所述第一批渣料中的石灰石的加入量控制在0.9~1.1t并且,所述第一批渣料中的白云石为全量加入,第一批烧结矿控制在1.4~1.6t,在转炉冶炼终点4分钟前将所述终点次批渣料加完;
(v)将过程枪位控制在1.50~1.52m;
(vi)将过程氧压控制在0.87~0.89MPa;
(vii)控制压枪时间为2分30秒~3分20秒;
(viii)终点副枪TSO测定完毕后,控制底吹强搅时间为1分50秒~2分10秒。
2.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述方法(i)中,对入炉的铁水温度的控制采用在铁水中加入铁块及/或烧结矿进行降温。
3.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述方法(i)中,将入炉的铁水温度控制在1220~1280℃。
4.根据权利要求3所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(i)中,将入炉的铁水温度控制在1260~1280℃。
5.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(i)中,所述铁水中硅的质量百分比为0.40%以上。
6.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(iii)中,所述终点次批渣料中石灰石的量为0.6~0.8t。
7.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(iii)中,所述终点副枪TSO测定前加入的最后一批石灰的量为0.5t,加入时间为副枪测定前30秒。
8.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(iv)中,控制平均每炉钢吹炼的时间为16~17分钟,在所述吹炼的时间第12~13分钟以前加入所述终点次批渣料。
9.根据权利要求8所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(iv)中,在所述吹炼的时间第12~13分钟时加入所述终点次批渣料。
10.根据权利要求1所述的降低SPHC终渣全铁含量的控制方法,其特征在于,在所述控制方法(viii)中,所述底吹流量控制在700Nm3/h。
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