[发明专利]一种利用管式炉水热SAPO催化剂的装置及方法在审
申请号: | 201510772687.5 | 申请日: | 2015-11-12 |
公开(公告)号: | CN105233865A | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
发明(设计)人: | 钱震;刘俊生;李欢;石华 | 申请(专利权)人: | 中国天辰工程有限公司;天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司 |
主分类号: | B01J29/85 | 分类号: | B01J29/85;B01J37/10 |
代理公司: | 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 12211 | 代理人: | 郑聪 |
地址: | 300400*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 管式炉水热 sapo 催化剂 装置 方法 | ||
技术领域
本发明属于催化剂技术领域,特别是一种利用管式炉水热SAPO催化剂的装置及方法。
背景技术
全球石油资源日益匮乏以及开采成本逐渐提高,同时乙烯、丙烯等化工产品需求量不断增加,因此推动了各国投入大量的人力资金开发由其他资源制备烯烃工艺。在非石油路线制备烯烃工艺过程中,天然气、煤炭、生物质等制备甲醇技术已经很成熟了,而甲醇制取烯烃的工艺是目前制约非石油路线的瓶颈。目前,对于新型甲醇制烯烃催化剂的研究已经变得十分热门,其中以SAPO催化剂作为基本活性组分开发的催化剂最受关注。
SAPO催化剂具备C5以下的烯烃选择性高、甲醇转化率高,且热稳定性和水热稳定性强的特点,因此选用SAPO催化剂作为甲醇制取烯烃工艺的催化剂。然而,经过制备的SAPO催化剂的乙烯丙烯的选择性有待进一步提高,同时催化剂的耐磨损能力较差,难以满足工业流化床流化过程的要求。对于提高催化剂性能的研究也成为目前具备应用前景的方向之一。
发明内容
本发明为了更好的提高SAPO催化剂的性能,解决现有的技术问题,提供一种利用管式炉在水热条件下提高SAPO催化剂性能的装置及方法,采用的具体技术方案如下:
一种利用管式炉水热SAPO催化剂的装置,包括氮气钢瓶、供水罐、进料泵、预热炉、管式炉、废液收集罐,各设备间通过导管连接,供水罐连接进料泵,进料泵连接预热炉,预热炉连接管式炉一端,氮气钢瓶连接管式炉一端,预热炉与氮气钢瓶连接管式炉同一端,管式炉另一端连接导管,导管伸入废液收集罐。
管式炉可以提供一种较为温和的环境使SAPO催化剂进行水热过程,同时SAPO催化剂放于匣钵中,几乎能够保持静止状态,催化剂的跑损量不会很多,最终得到水热后的催化剂的重量不会减少很多。而若在流化床中进行水热过程,由于SAPO催化剂一直在高温下处于一种完全流动且不安分的氛围,SAPO催化剂磨损会大大增加,导致水热后的催化剂的量会减少很多,对催化剂造成不必要的损失。
所述管式炉与废液收集罐之间导管与管式炉连接端向下倾斜0-30°,适当的倾斜角度有利于水蒸汽及时排出。
伸入废液收集罐的导管端部连接倒置漏斗,倒置漏斗可以防止废液收集罐中水倒吸至管式炉中。
所述导管为φ3mm不锈钢管,由于水热处理进水量少,较细导管容易使水更快地输入到预热炉中。
一种利用管式炉水热SAPO催化剂的方法,包括步骤为:
步骤1:将SAPO催化剂平铺在匣钵内,放入管式炉中;
步骤2:存放在供水罐内的脱盐水经进料泵打入预热炉中汽化成水蒸汽,水蒸汽进入氮气保护氛围下的管式炉中对放置在匣钵中的SAPO催化剂进行水热处理;
步骤3:水热处理后的水蒸气经导管排入废液收集罐中;
步骤4:水热处理结束后,将SAPO催化剂取出。
管式炉在氮气置换其中空气后开始加热,水热过程中管式炉的温度控制在700-850℃,保持16-20小时。充入管式炉内的氮气是为了提供一种SAPO催化剂水热过程中的稳定氛围,保证催化剂不受外界环境的干扰,水热温度控制在700-850℃是为了降低催化剂的总酸量,增强分子筛的晶体结构,进而使其耐磨损强度增加,从而提高催化剂的性能。
步骤1所述匣钵内SAPO催化剂堆积厚度不超过1cm,适当的SAPO催化剂厚度可以使水热过程更完全,过厚会使水热不完全,底层接触不到水蒸气,失去意义。
步骤2所述脱盐水电导率<2μS/cm,电导率越小代表脱盐水越纯洁,此时的阴阳离子含量均较低,这种情况使SAPO催化剂的水热过程不被干扰,也不会因为不明阴阳离子的引入而导致催化剂产生不利的变化;预热炉温度为150-300℃,而预热炉的适当温度可以保证脱盐水完全汽化,更有利于水热反应的进行。
步骤2所述进料泵流量设置为每克SAPO催化剂对应0.1-0.5mL/min。水热处理的进水量需要严格控制,进水量少会导致水热处理不完全,进水量多造成管式炉内空速过大,一是容易使SAPO催化剂被带走一部分,造成SAPO催化剂的流失;二是大量的水蒸气流动会带走部分热量,造成热损失,增加能耗。
经水热处理后的SAPO催化剂的晶体结构不仅没有受到破坏,反而得到了进一步的完善,由于催化剂中的硅进行了重新分布,富硅区的硅逐渐通过取代磷而趋向均匀分布在SAPO催化剂的骨架中,使得SAPO催化剂酸性减弱。
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