[发明专利]一种炼钢电炉结构及其后期炉降枪方法有效
申请号: | 201610951682.3 | 申请日: | 2016-11-02 |
公开(公告)号: | CN106498123B | 公开(公告)日: | 2018-01-26 |
发明(设计)人: | 朱富强;徐必靖;邵正宇;王二庆 | 申请(专利权)人: | 中天钢铁集团有限公司 |
主分类号: | C21C5/52 | 分类号: | C21C5/52 |
代理公司: | 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙)32258 | 代理人: | 郑云 |
地址: | 213000*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 炼钢 电炉 结构 及其 后期 炉降枪 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种炼钢电炉结构及其后期炉降枪方法。
背景技术
在电炉上线使用的一个炉役中,炉龄约700-800次,整个炉役过程需更换4次出钢口,平均每170-200炉更换一次出钢口。炉龄0-350次为炉役前期,称之为前期炉。前期炉炉内耐材受侵蚀较小,在同等装入量情况下,冶炼时炉内钢液面高度下降0-100mm,对冶炼影响较小。炉龄350次以后为炉役后期,称之为后期炉。后期炉随着炉龄的增加,炉内耐材侵蚀加剧,炉膛不断扩大,同时炉底加深。按正常装入量装料后,冶炼时炉内钢液面高度较前期炉下降100-200mm,冶炼过程中氧枪至钢液面的距离将增加130-230mm,导致单位时间内氧气利用率降低,钢液面表面过氧化加剧跑钢严重、成材率低,冶炼过程脱碳困难、冶炼周期加长等一系列问题。
在现有的电炉结构中,所使用的氧枪是超音速射流氧枪,氧枪是固定在水冷铜箱中,水冷铜箱再固定在炉壁水冷板上,在电炉砌筑准备时,由于炉内耐材及水冷件都是新砌或新安装的,此时水冷铜箱高度可以人工进行调节,但一旦炉子上线使用,水冷铜箱及水冷板表面将覆盖一层高温渣钢,水冷铜箱高度将不再具备调节的条件。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服在后期炉时期,现有电炉结构中的水冷铜箱高度无法调节的不足,本发明提供一种炼钢电炉结构及其后期炉降枪方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种炼钢电炉结构,包括炉壳、若干炉壁水冷板和水冷框,所述炉壁水冷板位于炉壳内部的上方,且各个炉壁水冷板沿炉壳内壁圆周均布,所述水冷框从炉壁水冷板开始向炉壳内部凸起布置,所述水冷框内设有水冷铜箱,所述水冷铜箱内固定有氧枪,所述炉壳内部设有底部水冷板,所述炉壁水冷板和水冷框位于所述底部水冷板上方,且所述炉壁水冷板和水冷框与底部水冷板之间垫有镁碳砖,所述镁碳砖的高度H≥电炉的后期与前期钢液面高度差h。
所述炉壁水冷板包括1#水冷板、2#水冷板、3#水冷板、4#水冷板、5#水冷板、6#水冷板、7#水冷板、8#水冷板、9#水冷板和10#水冷板,且1#水冷板、2#水冷板、3#水冷板、4#水冷板、5#水冷板、6#水冷板、7#水冷板、8#水冷板、9#水冷板和10#水冷板顺次排布;所述水冷框具有三个,且分别固定在4#水冷板、8#水冷板和10#水冷板上。
电炉的后期与前期钢液面高度差h为100mm-200mm。
所述炉壳内砌筑有耐材,所述镁碳砖材质与耐材材质相同。
所述氧枪为同规格型号的超音速射流氧枪。
一种所述的炼钢电炉结构的后期炉降枪方法,包括水冷件安装和耐材砌筑;
在水冷件安装时,分别将4#水冷板、8#水冷板和10#水冷板下部的底部水冷板降低高度H,并进行固定;
水冷件安装结束后进行耐材砌筑工作,砌筑过程中在4#水冷板、8#水冷板和10#水冷板下部的底部水冷板上垫加高度H的镁碳砖;
炉壳内耐材砌筑结束后,将三个水冷铜箱分别固定在4#水冷板、8#水冷板和10#水冷板所对应的水冷框所在的镁碳砖上,用角度仪确认水冷铜箱安装垂直于镁碳砖并保持水平;
水冷铜箱安装好之后,将三支氧枪分别安装在三个水冷铜箱中;
电炉后期在更换出钢口时,从炉壳外部将4#水冷板、8#水冷板和10#水冷板所对应的水冷框中的水冷铜箱拆下,再扒除高度h的镁碳砖,重新安装水冷铜箱,用角度仪确认水冷铜箱与底部水冷板垂直且保持水平。
镁碳砖的高度H=电炉的后期与前期钢液面高度差h时,当第二次更换出钢口时,镁碳砖扒除后将水冷铜箱直接安放在4#水冷板、8#水冷板和10#水冷板所对应的水冷框下部的底部水冷板上,并用角度仪确认与底部水冷板垂直且保持水平。
在第二次更换出钢口时扒除镁碳砖,第二次更换出钢口在炉龄350次左右。
本发明的有益效果是,本发明的一种炼钢电炉结构及其后期炉降枪方法:
1、在氧枪所在部位的水冷框与底部水冷板之间垫有镁碳砖,并在电炉更换第二个出钢口时扒除镁碳砖将氧枪降低。扒除镁碳砖后水冷铜箱高度下降,即氧枪高度下降,可以使得水冷铜箱底部至钢液面距离与前期炉基本保持一致,直至下次炉役。
2、氧枪降枪是在更换出钢口时同步进行的,不需要单独安排停台时间进行降枪,这样就避免了额外的停台时间。
3、降枪后的消耗与降枪之前相比,氧气消耗、天然气消耗、渣料石灰消耗以及钢铁料消耗均不同程度降低,同时电炉终渣渣中冶亚铁(FeO)含量下降,炼周期缩短。
4、方案简单、有效、易实行,可节省能耗、降低生产成本。
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