[发明专利]一种高炉炉身结厚的清除方法有效
申请号: | 201611066857.9 | 申请日: | 2016-11-25 |
公开(公告)号: | CN106755676B | 公开(公告)日: | 2019-01-29 |
发明(设计)人: | 谢友阳;董汉东;陆隆文;李向伟;尹腾;李昕 | 申请(专利权)人: | 武汉钢铁有限公司 |
主分类号: | C21B7/00 | 分类号: | C21B7/00 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 钟锋;汪玮华 |
地址: | 430083 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 渣皮 高炉炉身 炉况 风口堵泥 高炉休风 炉身内壁 热流冲刷 空料线 燃料比 正常料 风口 净焦 炉内 炉温 清渣 顺行 送风 用时 高炉 裸露 生产 恢复 | ||
1.一种高炉炉身结厚的清除方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1)先采用疏松边缘与中心两股气流的布料矩阵,保持炉况的基本顺行,并控制充足的炉温,增加酸性炉料的比重,降低炉渣碱度,改善渣铁流动性,炉温按[si]:0.55%~0.65%、炉渣碱度为1.05~1.15来控制;
S2)向高炉内加入正常焦批重量5~6倍的净焦,之后按全焦冶炼的1.2倍的燃料比装入正常料,并按铁水中[Mn]含量0.18%~0.22%加入锰矿;
S3)根据高炉容积及净焦需到达的炉内位置来计算需上料的料批数,当净焦到达炉腹中部时停止上料,进行空料线作业,空料线过程中尽量保持大风量高压操作,同时炉顶洒水控制顶温在350~400℃,短时最高不超过450℃;
S4)当料面降至炉身渣皮根部时,停止空料线作业,高炉休风;
S5)将部分风口堵泥,送风恢复生产,高炉上料,赶料线,料线正常后,视炉况逐步捅开堵泥风口,恢复正常冶炼强度。
2.根据权利要求1所述的一种高炉炉身结厚的清除方法,其特征在于,所述步骤S1)中的[si]为0.6%、炉渣碱度为1.10。
3.根据权利要求1或2所述的一种高炉炉身结厚的清除方法,其特征在于,所述步骤S5)中的堵泥风口的个数占总风口个数的20%~30%,堵泥风口的个数与风口至渣皮根部位置的高度成正比。
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