[发明专利]一种降铁耗方法有效
申请号: | 201810917455.8 | 申请日: | 2018-08-13 |
公开(公告)号: | CN109136451B | 公开(公告)日: | 2020-07-14 |
发明(设计)人: | 王平安;戴平康;王小恩;冯带兵;贾宁波;李东亮;李海军;党广亮;刘伏红;李如松 | 申请(专利权)人: | 林州凤宝管业有限公司 |
主分类号: | C21C5/32 | 分类号: | C21C5/32;C21C5/36;C21C7/00 |
代理公司: | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 11543 | 代理人: | 马东瑞 |
地址: | 456561 河南省安阳市国*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降铁耗 方法 | ||
本发明公开了一种降铁耗方法,具体步骤如下:向炉内倒入35~45wt%的渣量;将合格铁水通入加热炉进行加热;将以上步骤中加热后的铁水投入氧气顶吹转炉中,与此同时,向氧气顶吹转炉中加入合格废钢;添加造渣料,进行降枪吹炼,根据铁水中硅含量的不同,吹炼过程中的枪位需进行具体调整。本发明所述的一种降铁耗方法,通过确保铁水的温度在1290~1320℃之间,稳定铁水的物理热,保证转炉的热量平衡,从而降低转炉炼钢过程中的铁水消耗,通过向转炉内添加碳质发热剂,是增加转炉热量和提高冷料比的重要途径,提升富余热量,增加废钢加入比例,从而降低铁水消耗,降枪吹炼过程中,保证废钢加入量大吹不透的现象,稳定操作,带来更好的使用前景。
技术领域
本发明涉及降铁耗的发明,改进传统上的降铁耗领域,特别涉及一种降铁耗方法。
背景技术
炼钢厂炼钢车间,从优化基础管理、强化过程管控、严格标准化作业等方面入手,大力开展炼钢工序降铁耗攻关,通过根据铁水、废钢价格差科学合理调整废钢比例降低铁耗,降本增效显著,充分利用现有铁水量进一步提升钢产量,不断增加效益,是炼钢车间降铁耗工作的重点,进而就技改了传统的降铁耗方法;
现有降铁耗方法在使用时存在一定的弊端,首先,随着钢产量的不断提高,高炉检修带来铁水供应不足,其次,吃废钢比吃铁水成本较低,铁水成本较高,为此,我们提出一种降铁耗方法。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种降铁耗方法,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种降铁耗方法,具体步骤如下:
(1)向炉内倒入35~45wt%的渣量;
(2)将合格铁水通入加热炉进行加热;
(3)将步骤(2)中加热后的铁水投入氧气顶吹转炉中,与此同时,向氧气顶吹转炉中加入合格废钢;
(4)添加造渣料,进行降枪吹炼,根据铁水中硅含量的不同,吹炼过程中的枪位需进行具体调整,调整步骤如下:
A.当硅含量<0.20%时,开吹枪位0.8-1.0米,过程枪位1.1-1.5,终点枪位0.8-0.9米;
B.当0.20%<硅含量<0.60%时,开吹枪位0.9-1.0米,过程枪位1.2-1.4米,终点枪位0.8-0.9米;
C.当硅含量>0.60%时,开吹枪位0.9-1.0米,过程枪位1.0-1.1米,终点枪位0.8-0.9米;
(5)运用挡渣帽进行挡渣出钢。
优选的,所述步骤(2)中铁水的加入量为85000t-97000t,铁水的加热温度为1290~1320℃,加热时间为0.8-1.2h。
优选的,所述步骤(3)中合格废钢的加入量为11000t-15000t。
优选的,所述步骤(2)中,向炉内加入碳质发热剂,以增加热源。
优选的,所述步骤(4)中,造渣料的加入步骤如下:
S1.第一批造渣料加入量控制在总加入量的45~55wt%;
S2.第一批造渣料化好后,钢水温度大于1320℃时,剩余造渣料一次性加入,钢水温度小于1320℃时,剩余造渣料分两批加入。
优选的,所述步骤(5)中,出钢口套管直径为130mm,出钢时间为2.5min。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
通过确保铁水的温度在1290~1320℃之间,稳定铁水的物理热,保证转炉的热量平衡,从而降低转炉炼钢过程中的铁水消耗;
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