[发明专利]一种提升IF钢连浇炉数的工艺有效
申请号: | 201910248430.8 | 申请日: | 2019-03-29 |
公开(公告)号: | CN109880970B | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 杨峰;罗海明;张嘉华;刘少峰;陈胜;魏晓东;段云波 | 申请(专利权)人: | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064;C21C5/28;C21C7/10;C21C7/06;B22D11/111;B22D41/58 |
代理公司: | 北京律远专利代理事务所(普通合伙) 11574 | 代理人: | 全成哲 |
地址: | 014010 内*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提升 if 钢连浇炉数 工艺 | ||
1.一种提升IF钢连浇炉数的工艺,其特征在于,包括KR铁水预处理-转炉冶炼-RH真空处理-连铸的生产流程;
所述KR铁水预处理采用白灰和萤石造渣脱硫,铁水硫含量可以降低到0.005%;
所述转炉冶炼的转炉终点控制碳含量范围为0.03~0.05%,活度氧含量范围为0.05~0.08%,终点温度大于1670℃,出钢过程温降控制小于70℃;
所述RH真空处理中在脱碳处理后活度氧范围控制在0.035%以下,加入铝粒脱氧,间隔3~5分钟后再加入钛铁合金化,控制钢中Al/Ti比大于0.7,并保证6分钟的真空循环处理时间;
所述连铸中包钢水过热度范围控制在30~45℃,中包采用无碳碱性覆盖剂保温;长水口使用石墨密封圈,增氮量控制小于5ppm;钢包采用电磁线圈下渣检测技术,换包时避免钢包下渣;水口碗部及塞棒头部采用镁碳质材料,使用小孔吹氩塞棒,孔径小于3mm,并使用吹氩水口;
通过上述措施IF钢平均连浇炉数达到平均15炉。
2.根据权利要求1所述的提升IF钢连浇炉数的工艺,其特征在于,在浇铸过程中,根据塞棒位置变化情况及时调整塞棒和水口吹氩流量,避免或减轻Al2O3夹杂物在塞棒头和水口碗部的附着和蓄积。
3.根据权利要求1所述的提升IF钢连浇炉数的工艺,其特征在于,水口堵塞严重塞棒开口度达到40mm以上快速更换水口。
4.根据权利要求1所述的提升IF钢连浇炉数的工艺,其特征在于,间隔4分钟后再加入钛铁合金化。
5.根据权利要求1所述的提升IF钢连浇炉数的工艺,其特征在于,KR铁水脱硫预处理搅拌15分钟后扒渣处理。
6.根据权利要求1所述的提升IF钢连浇炉数的工艺,其特征在于,转炉采用滑板挡渣,出钢时加入改质剂对炉渣进行脱氧。
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