[发明专利]一种提升IF钢连浇炉数的工艺有效
申请号: | 201910248430.8 | 申请日: | 2019-03-29 |
公开(公告)号: | CN109880970B | 公开(公告)日: | 2021-04-20 |
发明(设计)人: | 杨峰;罗海明;张嘉华;刘少峰;陈胜;魏晓东;段云波 | 申请(专利权)人: | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
主分类号: | C21C7/064 | 分类号: | C21C7/064;C21C5/28;C21C7/10;C21C7/06;B22D11/111;B22D41/58 |
代理公司: | 北京律远专利代理事务所(普通合伙) 11574 | 代理人: | 全成哲 |
地址: | 014010 内*** | 国省代码: | 内蒙古;15 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 提升 if 钢连浇炉数 工艺 | ||
本发明公开了本发明公开一种提升IF钢连浇炉数的工艺,通过优化炼钢工艺提升钢液洁净度水平、改进连铸保护浇注、采用吹氩塞棒和水口以及水口快换技术,减轻了水口堵塞的程度。本发明的工艺可以有效延长IF钢连续浇铸时间,实现多炉连浇法,降低生产成本,提高IF钢冶金经济技术指标。
技术领域
本发明涉及钢铁冶金炼钢工艺技术领域,尤其涉及一种提升IF钢连浇炉数的工艺。
背景技术
IF钢是无间隙原子钢,通过加入钢液的Ti或Nb来固定钢中的间隙原子C、N,以实现产品优良的冲压性能。IF钢对钢液洁净度要求很高,钢中夹杂物主要是高熔点的Al2O3,在连铸浇注过程中容易附着在塞棒、水口等耐材上,造成水口堵塞,影响连浇炉数和铸坯质量。各钢厂IF钢连浇炉数一般为6~8炉,远低于其他钢种。
发明内容
本发明的目的是提供一种提升IF钢连浇炉数的工艺,可以有效延长IF钢连续浇铸时间,实现多炉连浇法,降低生产成本,提高IF钢冶金经济技术指标。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种提升IF钢连浇炉数的工艺,包括KR铁水预处理-转炉冶炼-RH真空处理-连铸的生产流程;
所述KR铁水预处理采用白灰和萤石造渣脱硫,铁水硫含量可以降低到0.005%;
所述转炉冶炼的转炉终点控制碳含量范围为0.03~0.05%,活度氧含量范围为0.05~0.08%,终点温度大于1670℃,出钢过程温降控制小于70℃;
所述RH真空处理中在脱碳处理后活度氧范围控制在0.035%以下,加入铝粒脱氧,间隔3-5分钟后再加入钛铁合金化,控制钢中Al/Ti比大于0.7,并保证6分钟的真空循环处理时间;
所述连铸中包钢水过热度范围控制在25~45℃,中包采用无碳碱性覆盖剂保温。长水口使用石墨密封圈,增氮量控制小于5ppm;钢包采用电磁线圈下渣检测技术,换包时避免钢包下渣;水口碗部及塞棒头部采用镁碳质材料,使用小孔吹氩塞棒,孔径小于3mm,并使用吹氩水口。
进一步的,在浇铸过程中,根据塞棒位置变化情况及时调整塞棒和水口吹氩流量,避免或减轻Al2O3夹杂物在塞棒头和水口碗部的附着和蓄积。
进一步的,水口堵塞严重塞棒开口度达到40mm以上快速更换水口。
进一步的,所述连铸中包钢水过热度范围控制在30~45℃。
进一步的,间隔4分钟后再加入钛铁合金化。
进一步的,KR铁水脱硫预处理搅拌15分钟后扒渣处理。
进一步的,转炉采用滑板挡渣,出钢时加入改质剂对炉渣进行脱氧。
与现有技术相比,本发明的有益技术效果:
(1)采用优化的冶炼工艺流程控制技术,减少氧化铝夹杂物的形成,使钢液洁净度得到提高,钢中夹杂铝含量小于20ppm。在RH工序控制钢水中铝钛比大于0.7,减少钢中Ti元素的氧化,避免钛铝尖晶石夹杂物的形成。
(2)连铸采用钢水全程保护无氧化浇铸工艺,并使用无碳碱性覆盖剂,避免空气、耐材、覆盖剂对钢水的二次氧化。采用高钢水过热度浇铸,钢水过热度大于25℃,目标范围为30~45℃。
(3)塞棒、水口采用镁碳质耐火材料使得氧化铝夹杂物不易附着于耐材表面。塞棒、水口采用吹氩设计,通过氩气泡的清扫作用减少氧化铝夹杂物在水口、塞棒表面的吸附。塞棒吹氩孔孔径设计小于3mm,所形成的氩气泡更加细小,在较大氩气流量下避免了大孔塞棒形成的气泡对结晶器液面的扰动,从而使得塞棒头更加不易附着氧化铝夹杂物。
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