[实用新型]一种车用排气软管振动疲劳试验台有效
申请号: | 201921292917.8 | 申请日: | 2019-08-12 |
公开(公告)号: | CN210293601U | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 喻军;喻康力;赵红林;何小杰;王明明;李自成;谢金荣;张宁 | 申请(专利权)人: | 十堰楚欣达汽车科技股份有限公司 |
主分类号: | G01M7/06 | 分类号: | G01M7/06 |
代理公司: | 北京君泊知识产权代理有限公司 11496 | 代理人: | 李丹 |
地址: | 442000 湖北省十堰*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 排气 软管 振动 疲劳 试验台 | ||
本实用新型提供一种车用排气软管振动疲劳试验台,包括驱动电机,曲轴,摇杆,软管连接板,连接软管,固定板,底板,轴承,销轴和支架轴;所述底板右部通过螺栓固定设置有电机;所述底板顶部一体式设置有两组连轴结构;所述底板后侧一体式设置有固定板,且固定板外侧一体式设置有两组加强筋结构;本结构采用连接软管一端固定,另一端连接曲柄摇杆机构的摇杆,通过曲柄端由电机提供动力,可以调节电机转速,实现不同的软管振动频率,同时满足连接软管的纵向伸缩及径向偏斜测试环境。
技术领域
本实用新型属于商用车用排气系统连接软管性能试验领域改进,涉及排气系统用连接软管振动疲劳试验测试技术领域,更具体地说,特别涉及一种车用排气软管振动疲劳试验台。
背景技术
车辆的排气系统一端连接发动机排气出口,一端连接底盘上的尾气后处理器,车辆在运行过程中,因发动机与底盘之间的振动不同步,所以排气系统必须设置连接软管,以避免发动机与底盘之间不同步的振动导致排气系统疲劳断裂,一般在排气软管出厂时需要进行疲劳试验。
基于上述,目前使用的疲劳试验台结构固定,不具备调整功能,难以实现不同的软管振动频率,不能同时满足连接软管的纵向伸缩及径向偏斜测试环境,测试试验的效果不足。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种车用排气软管振动疲劳试验台,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种车用排气软管振动疲劳试验台,包括驱动电机,曲轴,摇杆,软管连接板,连接软管,固定板,底板,轴承,销轴和支架轴;所述底板右部通过螺栓固定设置有电机;所述底板顶部一体式设置有两组连轴结构;所述底板后侧一体式设置有固定板,且固定板外侧一体式设置有两组加强筋结构。
进一步的,所述电机轴外通过转轴配合键连接固定设置有曲轴,且曲轴一侧通过转轴偏心连接设置有摇杆。
进一步的,所述底板中间处连轴结构顶部通过轴连接活动设置有轴承;所述摇杆中间开设有滑槽,且轴承外切于摇杆的滑槽内。
进一步的,所述摇杆左端通过销轴连接安装有软管连接板,且软管连接板与固定板之间通过焊接固定设置有连接软管。
进一步的,所述连接软管的左端面焊接在固定板右端面上,且连接软管的右端面焊接在软管连接板的左端面上。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
本结构采用连接软管一端固定,另一端连接曲柄摇杆机构的摇杆,通过曲柄端由电机提供动力,可以调节电机转速,实现不同的软管振动频率,同时满足连接软管的纵向伸缩及径向偏斜测试环境。
以往的振动试验台架振动源为电机带动偏心轮,靠偏心轮的离心力实现振动,振动源频率高振幅小,与实际工况不符,测试结果无法真实反映其性能,采用曲柄摇杆机构,电机频率可调,振幅等于软管设计伸缩量,能够更好的反映其振动疲劳性能。
附图说明
图1是本实用新型的立体结构示意图。
图2是本实用新型的主视结构示意图。
图3是本实用新型的俯视具备剖结构示意图。
图4是本实用新型的后视立体结构示意图。
图中,部件名称与附图编号的对应关系为:
1、驱动电机;2、曲轴;3、摇杆;4、软管连接板;5、连接软管;6、固定板;7、底板;8、轴承;9、销轴;10、支架轴。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不能用来限制本实用新型的范围。
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