[发明专利]一种建造工序前移逆向推进精度提高的工艺工法有效
申请号: | 202010422183.1 | 申请日: | 2020-05-19 |
公开(公告)号: | CN111591409B | 公开(公告)日: | 2021-11-19 |
发明(设计)人: | 丁天祥;常松银;杨合永;华俊锋;罗毅 | 申请(专利权)人: | 江苏新扬子造船有限公司 |
主分类号: | B63B73/00 | 分类号: | B63B73/00;B63B73/10 |
代理公司: | 江阴市扬子专利代理事务所(普通合伙) 32309 | 代理人: | 隋玲玲 |
地址: | 214434 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 建造 工序 逆向 推进 精度 提高 工艺 | ||
本发明涉及一种建造工序前移逆向推进精度提高的工艺工法,属于船舶建造技术领域。它为了改变目前的传统造船法,改变了现有的船体误差累计对后期轮机工作的影响,将建造过程中的工序前移,参与到船体合拢过程中,并同时严格过程控制和跟踪,确保轮机安装工作的顺利和安全操作性;最终目的是缩短船舶建造周期,从而达到利润的最大化。
技术领域
本发明涉及一种建造工序前移逆向推进精度提高的工艺工法,属于船舶建造技术领域。
背景技术
现有技术下,随着建造材料、设备和人力资源等成本不断上升,如再依据传统造船法,利润率将不断被压缩。目前国内造船法,均是依照“中国造船质量标准”中的8.1.2.2 的要求“轴系找中前,机舱前壁往后、主甲板或强力连续甲板以下的全部船体结构和基座应装焊、矫正结束,艉轴管按交验合格的船体中心线装焊完工,艉轴管、冷却水舱以及双层底舱室密性试验结束”在机舱总组分段完成后,进行轴系找中的;在船体即成型的基层上进行轮机设备,特别是拉线照光定位艉管的。
基于目前的船舶建造质量标准比较低:从板拼装在分段胎架上定位(船体标准是标准小于5mm,极限是15mm)分段合拢的偏差和扭曲(船体标准是标准小于10mm,极限是20mm)。
造船前程中的累计误差,往往需要轮机的轴系,舾装的舵系来补救,主要有如下情况:
1.轮机在船体机舱成型的框架内,从艉柱后端点向前找中,艉管环氧厚度余量来借(补救)。
2.轮机主机机械顶部支撑板船体侧加强板对筋偏离问题。
3.下舵承座和舵销承座镗孔,现有的方案是购买的铸钢件余量直径20mm,来补救,遇到船体扭曲较大的,一边镗了15mm,对称的另一边只有5mm的情况时有发生。
4.如艉柱分段101和机舱总组(201211PS221PS)合拢扭曲,艉管环氧局部厚,艉管环氧存在客观的厚薄不均匀性。
5. 中组102PCS 在合拢到机舱总段中,其合拢口的坡口收缩,焊接过程重心稳性等船体问题,均有引起实际舵系偏离理论中线的可能。
6.有些船配有高效舵,高效舵的舵套筒需要提前在分段阶段焊接到位,一旦焊接成型后,就不好动了。总组后,船体的合拢精度不好的话,(即粗拉线时,发现轴舵系的相交度不达标时)舵系是不能再镗孔来补救的,此时可以调整的空间特别很小,即仅艉管的环氧厚度余量来补救。
造船阶段过程中,很多时候做的不是选择题,有时左边是对,右边也是对。形象点说:误差有累计、有叠加、也有相互抵消的,故很多时候,单独一个部门很难准确把握准确方向,那么轮机人员提前参与进去,及时修正和减少船体建造误差累计叠加对后期轮机工作的影响,这个很有必要性;小的方面减少轴舵系船体铸钢件上的镗孔余量、确保主机顶部支撑船体筋板不再被割了再焊接;大的方面,船体实际线型流程,没有折角,提高船舶推进效率;同时定向航行时,自动舵减少工作修正。
因此,为改变现状,研究一种改进造船法,从而缩短建造周期、提高精度,进一步提高利润的时效是迫在眉睫的。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述背景问题中提出的问题,提供一种建造工序前移逆向推进精度提高的工艺工法,它是通过逆向反推:以结果为导向、以轮机为主线、调整和控制船体合拢精度。
本发明的目的是这样实现的:一种建造工序前移逆向推进精度提高的工艺工法,包括以下步骤:
准备工作:参与船体分段下料和合拢过程控制,相辅相成;
步骤一:从下料开始,责任部门自检、精控做二级检验并记录;
步骤二:结构组件拼板,板上画线,一级检验,二级检验;
步骤三: 焊接试验室参与并研究,逐步提高分段成型后的数据,精控协助;
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