[发明专利]一种降低高炉出铁次数的方法有效
申请号: | 202011315770.7 | 申请日: | 2020-11-21 |
公开(公告)号: | CN112501369B | 公开(公告)日: | 2022-07-15 |
发明(设计)人: | 李宏伟;高铁琴;陈建;甄昆泰;滕召杰;郑凯;陈川;张建 | 申请(专利权)人: | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 |
主分类号: | C21B5/00 | 分类号: | C21B5/00;C21B7/12 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 修雪静 |
地址: | 063200*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 降低 高炉 出铁 次数 方法 | ||
本发明公开了一种降低高炉出铁次数的方法,其包括:通过打泥机往高炉的出铁口处打泥炮,再控制高炉闭口作业至少50分钟;炮泥的成分包含有Al2O3、SiO2、SiC和C,Al2O3的质量占比大于25%,SiO2的质量占比范围为25%‑30%,SiC的质量占比大于15%,C的质量占比范围为15%‑20%;通过开口机开启高炉的铁口,排出高炉中的铁水,且在第一出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为70~90分钟,在第二出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为80~100分钟,在第三出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为90~110分钟,在第四出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为100~120分钟,在第五出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为110~130分钟。本发明不仅可以降低高炉的出铁次数,还可以降低炮泥消耗。
技术领域
本发明涉及高炉炼铁技术领域,尤其涉及一种降低高炉出铁次数的方法。
背景技术
对当今现代化大型高炉而言,炉前出铁对高炉生产起着至关重要的作用。高炉铁口由铁口框架、炉墙、炉缸内铁口附近泥包组成,铁口长期处在高温渣、铁水的溶蚀和流动冲刷环境中,同时还受到碱金属的侵蚀和热应力的破坏。当渣铁排放不净时,炉缸内渣铁液面升高,渣铁对料柱的浮力增大,炉料下降空间减少,料速变慢,下部区域的透气透液性降低,压差升高,严重时须大幅减风控制料速,严重危及高炉顺行。因此,持续稳定的排净渣铁对大型高炉持续稳定生产起着至关重要的作用。
出铁次数是表征高炉出铁的一个非常重要的指标。出铁次数可以增加如下危害:炉缸积存铁量减少,对炉缸补偿热量少,易造成炉缸活跃度下降;炉缸积存铁量减少,炉缸死料堆循环变慢,造成死料堆增大;炮泥烧结时间不足,影响炉门深度和出净渣铁,潮铁口出铁喷溅影响设备寿命;降低炮泥、开口机使用寿命;泥料、沟料、大小杆消耗升高。
合理的降低出铁次数不仅有利于高炉的稳定顺行,降低炮泥消耗,降低炉前工人的劳动强度,改善炉前作业环境,更能达到降低炉缸侵蚀速度的作用,具有较好的经济效益和社会效益。
发明内容
本申请实施例通过提供一种降低高炉出铁次数的方法,不仅可以降低高炉的出铁次数,还可以提高炮泥抗冲刷性和稳定性,提高炮泥的抗折强度、耐压强度,降低炮泥消耗。
本发明提供一种降低高炉出铁次数的方法,其包括:
通过打泥机往高炉的出铁口处打泥炮,再控制高炉闭口作业至少50分钟;其中,打泥炮所需炮泥的成分包含有Al2O3、SiO2、SiC和C,Al2O3的质量占比大于25%,SiO2的质量占比范围为25%-30%,SiC的质量占比大于15%,C的质量占比范围为15%-20%;
通过开口机开启所述高炉的铁口,排出所述高炉中的铁水,且在第一出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为70~90分钟,在第二出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为80~100分钟,在第三出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为90~110分钟,在第四出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为100~120分钟,在第五出铁阶段,相邻两次排出铁水的间隔时间范围为110~130分钟。
优选的,所述第一出铁阶段、所述第二出铁阶段以及所述第三出铁阶段的持续时间均在28~31天范围内;
所述第四出铁阶段和所述第五出铁阶段的持续时间均在56~62天范围内。
优选的,还包括:
通过调节打泥机的恒温柜的进水温度,调节所述恒温柜内炮泥的温度,使得所述打泥机在打泥炮时,对应的打泥压力在设定压力范围之间,所述设定压力范围为230~280kg/cm2。
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