[实用新型]电子气缸负载测试系统有效
申请号: | 202020340456.3 | 申请日: | 2020-03-18 |
公开(公告)号: | CN211826386U | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 刘战楠;邱绍桂;宋胜溥;袁雄刚;邹伽林;毕胜;刘永均 | 申请(专利权)人: | 一汽-大众汽车有限公司 |
主分类号: | G01R31/34 | 分类号: | G01R31/34 |
代理公司: | 北京市万慧达律师事务所 11111 | 代理人: | 黄玉东 |
地址: | 130000 吉林省长*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 气缸 负载 测试 系统 | ||
本申请涉及一种电子气缸负载测试系统,包括:基座、活动机构和压力检测单元;所述基座与待测试的电子气缸的后端连接,用于固定电子气缸;所述活动机构设置在所述基座上,与电子气缸的丝杠前端连接,用于跟随电子气缸的伸缩动作产生位移;所述压力检测单元设置在所述基座上,与所述活动机构相接触,用于检测电子气缸产生的压力。本申请的系统结构合理、使用方便,符合人机工程学;能够准确测试电子气缸的运行状态,工作效率高;测试系统实现了自动控制运行,可以给维修人员提供更准确的数据参数,提高了设备的可靠性,有效降低了设备停台风险。
技术领域
本申请涉及压模测试技术领域,具体涉及一种电子气缸负载测试系统。
背景技术
现场压合模工位大量使用电子气缸用于压机驱动,生产节拍快,对停台时间控制要求高。电子气缸修复后和新备件测试工作需要上线测试,无法离线进行负载测试,无法进行耐压测试,导致修复后的电机的功能状态不稳定,修复后的电机更换上现场后容易再次出现故障,停台时间较长。
目前新到备件和修复备件电子气缸需要在生产工位上进行测试,无法自主离线进行负载测试,需要电气维修和机械维修相互配合多人共同完成,工作强度大,耗费人力;同时也会对现场设备带来停台隐患;测试时间必须安排在停产检修时间。整个测试过程都较为低效,且无法实现全自动化测试和长时间测试,并且无法准确把握测试结果,设备反复出现故障。
相关技术中,在测试电机方面:采用的90%以上是空载测试,必要的负载测试都是安装到现场测试;个别实验装置采取机械阻力装置给电机添加固定负载。
空载测试存在很多缺点:首先,空载测试有局限性,一些复杂故障不能实现功能测试;第二,机械装置固定负载无法带负载获取电子气缸输出力矩大小数据;第三,测试电子气缸时容易造成电子气缸堵转,易造成被测电子气缸结构性损坏,测试结果不准确。
实用新型内容
为至少在一定程度上克服相关技术中存在的问题,本申请提供一种电子气缸负载测试系统。
根据本申请实施例的第一方面,提供一种电子气缸负载测试系统,包括:基座、活动机构和压力检测单元;
所述基座与待测试的电子气缸的后端连接,用于固定电子气缸;
所述活动机构设置在所述基座上,与电子气缸的丝杠前端连接,用于跟随电子气缸的伸缩动作产生位移;
所述压力检测单元设置在所述基座上,与所述活动机构相接触,用于检测电子气缸产生的压力。
进一步地,所述基座采用板材制成,其上设置有第一支架;所述第一支架与电子气缸的后端可拆卸连接。
进一步地,所述第一支架包括两个夹板;两个所述夹板均垂直于所述基座,并固定设置在所述基座上;
两个所述夹板平行设置,且二者之间空出用于夹持电子气缸后端的间隔;两个所述夹板上均设置有固定孔,电子气缸的后端能够枢接于所述固定孔。
进一步地,所述活动机构包括滑台和滑轨;所述滑轨固定设置在所述基座上,所述滑台与所述滑轨活动连接;所述滑台用于连接电子气缸的丝杠前端。
进一步地,所述滑台上设置有安装架,电子气缸的丝杠前端能够枢接于所述安装架。
进一步地,所述滑轨的数量为两条,二者平行设置;
所述滑台的两端分别于两条滑轨活动连接;所述安装架固定设置在所述滑台的中间。
进一步地,所述基座上设置有用于固定所述压力检测单元的第二支架;所述第二支架设置在所述滑轨的一端,所述压力检测单元设置所述第二支架的靠近所述滑轨的一侧。
进一步地,所述滑台上靠近第二支架的一侧设置有凸块,用于向所述压力检测单元传导压力。
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