[发明专利]一种减少超低碳钢换水口的方法在审
申请号: | 202110967997.8 | 申请日: | 2021-08-23 |
公开(公告)号: | CN113862424A | 公开(公告)日: | 2021-12-31 |
发明(设计)人: | 马强;胡勤东;王学新;高龙永;赵登报 | 申请(专利权)人: | 山东钢铁集团日照有限公司 |
主分类号: | C21C7/06 | 分类号: | C21C7/06;C21C7/10;C21C7/068;B22D11/00 |
代理公司: | 济南舜科知识产权代理事务所(普通合伙) 37274 | 代理人: | 张帅 |
地址: | 276800 *** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 减少 低碳钢 水口 方法 | ||
本发明公开了一种减少超低碳钢换水口的方法,包括以下步骤:转炉终点先控制RH到站温度和到站碳含量,其次是到站氧,到站氧含量为400‑700ppm;出钢石灰加入量800‑1500Kg、萤石200‑350Kg,出钢后根据终点氧,从转炉后均匀加入改质剂300‑500Kg;钢水到站氧≥850ppm,少量多批次加碳脱氧;RH工序脱碳结束,残氧目标值≤400ppm,钢水处理完毕后,通过加入铝粒和改质剂的方式改质,改质剂加入量为100‑200Kg/炉;RH到站温度低,通过一次性将氧气吹足进行升温,纯脱气时间≥8min;RH铝脱氧或成分增铝通过一次性加铝到达所需的量;连铸机保持恒拉速拉钢,目标过热度控制在25‑40℃,浇注过程观察塞棒、上水口和板间背压情况,确保背压≥0.10MPa;测中间包渣厚,渣层厚度≤60mm,否则溢渣,保证大包浇余≥3t。
技术领域
本发明属于低碳钢生产技术领域,具体涉及一种减少超低碳钢换水口的方法。
背景技术
连铸机冷轧超低碳钢生产量较大,该钢种的冶炼方法为RH单联不脱氧,转炉出钢过程钢水不脱氧,RH利用钢水中的氧含量来进行脱碳,以满足钢种碳含量要求。转炉终点控制不当以及钢渣改质不良,可能造成RH处理过程大量吹氧或残氧含量过高,导致钢水中产生夹杂物含量较高,处理不好严重影响钢水可浇性,浇注过程大量换水口产生非稳态铸坯和接头,严重情况下可能造成停机事故。
发明内容
本发明的目的在于提供一种减少超低碳钢换水口的方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种减少超低碳钢换水口的方法,包括以下步骤:
1)转炉终点先控制RH到站温度和到站碳含量,其次是到站氧,到站氧含量为400-700ppm;
2)出钢石灰加入量800-1500Kg、萤石200-350Kg,出钢后根据终点氧,从转炉后均匀加入改质剂300-500Kg;
3)钢水到站氧≥850ppm,在保证温度前提下,少量多批次加碳脱氧,每次加入的量为10Kg/次,次数≤3次;
4)RH工序脱碳结束,残氧目标值≤400ppm,钢水处理完毕后,通过加入铝粒和改质剂的方式改质,改质剂加入量为100-200Kg/炉;
5)RH到站温度低,通过一次性将氧气吹足进行升温,并根据吹氧量延长纯脱气时间,纯脱气时间≥8min;
6)RH铝脱氧或成分增铝通过一次性加铝到达所需的量;
7)连铸机保持恒拉速拉钢,目标过热度控制在25-40℃,浇注过程观察塞棒、上水口和板间背压情况,确保背压≥0.10MPa;
8)连铸机浇注过程中多次测中间包渣厚,渣层厚度≤60mm,否则溢渣,保证大包浇余≥3t。
本发明具有以下有益效果:通过采用该方法能够大量减少换水口,有效避免了停机事故的发生。
具体实施方式
现在对本发明作进一步详细的说明。
一种减少超低碳钢换水口的方法,包括以下步骤:
1)转炉终点控制优先是保证RH到站温度和到站碳含量,其次是到站氧,到站氧含量参考范围400-700ppm。
2)出钢石灰加入量800-1500Kg、萤石200-350Kg,出钢后根据终点氧从炉后均匀加入改质剂300-500Kg,保证化渣良好、加入均匀。
3)钢水到站氧≥850ppm,在保证温度前提下,可小批量多批次(10Kg/次,≤3次)加碳脱氧。
4)RH工序脱碳结束时残氧目标值≤400ppm,钢水处理完毕后,按铝粒+改质剂方式进行改质,改质剂加入量为100-200Kg/炉。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东钢铁集团日照有限公司,未经山东钢铁集团日照有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110967997.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。