[发明专利]一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法在审
申请号: | 202111353575.8 | 申请日: | 2021-11-16 |
公开(公告)号: | CN114182056A | 公开(公告)日: | 2022-03-15 |
发明(设计)人: | 刘义;胡志勇;李林;鲁川;韦士琨;唐前进;周杨;殷天颖;李天学 | 申请(专利权)人: | 南京钢铁股份有限公司 |
主分类号: | C21C5/34 | 分类号: | C21C5/34;C21C7/00;C22C33/06 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 任立 |
地址: | 210035*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高碳铬 轴承钢 氮化 夹杂 冶炼 控制 方法 | ||
本发明公开了一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,具体包括以下步骤:(1)对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面80%以上;(2)在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;(3)在转炉出钢过程依次添加22‑24kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.85‑0.95kg/吨钢的铝块以及2‑3kg/吨钢的活性石灰,并且控制Cr在1.40‑1.50%、Alt在0.030‑0.050%;(4)对钢水进行扒渣,并且在扒渣过程控制钢包底吹流量,扒渣后钢水裸露面>90%;(5)在精炼过程中对钢包底吹氩气流量进行控制,具体为:精炼化渣过程:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在300‑500NL/min;供电升温过程:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在100‑150NL/min;等待期间:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在60‑100NL/min。
技术领域
本发明涉及一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法。
背景技术
Ti 元素在轴承钢中是有害元素,其与氮结合形成的氮化钛夹杂是一种硬而脆的夹杂物,能够显著降低轴承钢的疲劳寿命。从轴承钢中 Ti 含量疲劳寿命的试验结果看,Ti含量从 0.004% 降到0.001%以下,能使轴承寿命提高约 2 倍。目前,国内大部分钢厂生产轴承钢 GCr15,Ti 含量可控制在 0.003% ~0.005%,可以满足普通用户的使用要求,但要满足某些高端用户(SKF、NSK等)要求的 Ti≤0.0015%还有很大距离,因此降低轴承钢中的Ti 含量成为轴承钢生产企业亟需解决的难题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,针对以上现有技术存在的缺点,提供一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,通过控制铁水带渣量、合金选择和加入方式、转炉吹炼过程底吹气体选择、出钢合金化,以及精炼过程钢包底吹操作等方面,最大限度降低钢水氮含量、钛含量,减少钢水内TiN夹杂物的产生,提高钢水纯净度。解决了现有的生产过程中,未能采取针对性的控制N、Ti含量,成品材氮化钛夹杂(DS)评级较高的控制问题。
本发明解决以上技术问题的技术方案是:一种高碳铬轴承钢氮化钛夹杂的冶炼控制方法,该方法具体包括以下步骤:
(1)铁水扒渣控制:对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面80%以上;
(2)转炉吹炼过程控制:在加入废钢之前,将转炉炉体底吹调整为全程吹氩模式;
(3)转炉出钢过程合金化控制:在转炉出钢过程依次添加22-24kg/吨钢的低钛高碳铬铁、0.85-0.95kg/吨钢的铝块以及2-3kg/吨钢的活性石灰,并且控制Cr在1.40-1.50%、Alt在0.030-0.050%;
(4)钢水扒渣控制:对钢水进行扒渣,并且在扒渣过程控制钢包底吹流量,扒渣后钢水裸露面>90%;
(5)在精炼过程中对钢包底吹氩气流量进行控制,具体为:精炼化渣过程:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在300-500NL/min;供电升温过程:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在100-150NL/min;等待期间:钢包底吹单侧透气砖氩气流量控制在60-100NL/min。
本发明进一步限定方案:
优选的,所述步骤一中对生产轴承所用铁水进行扒渣处理,扒渣后铁水裸露面90%以上。
优选的,所述步骤三中在转炉出钢量为20-30吨时,依次添加低钛高碳铬铁、铝块以及活性石灰。
优选的,所述步骤四在钢水扒渣过程控制钢包底吹流量在20-50NL/min。
优选的,所述钢水扒渣后裸露面>95%。
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