[其他]带——阀式正倒车动力涡轮无效
申请号: | 85201257 | 申请日: | 1985-04-01 |
公开(公告)号: | CN85201257U | 公开(公告)日: | 1986-03-19 |
发明(设计)人: | 姚火林;王永泓;林文光 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | F02C7/057 | 分类号: | F02C7/057 |
代理公司: | 上海交通大学专利事务所 | 代理人: | 詹宝 |
地址: | 上海市华山*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阀式正 倒车 动力 涡轮 | ||
属于船用燃气轮机技术领域
在已有的正倒车动力涡轮中,一般采用同心双流道内外函结构(外函置正在车涡轮,内函置倒车涡轮或外函为倒车涡轮,内函为正车涡轮)或设单独的倒车动力涡轮级组。
同心双流道内外函结构,外函置正车涡轮,内函置倒车涡轮,正倒车涡轮的导向叶片均可转,使燃气通道开启或关闭,从而改变燃气流向,实现正倒车,该技术曾发表在美国GE公司的期刊Contract No。0024-73-5422中,题为《Reversing Marine Gas Tur-bine Arrangenment Feasibility Study》。其缺点是由于导向叶片不易关严,使正车时,倒车涡轮有较大的鼓风损失,使热效率降低。
设单独的倒车动力涡轮级组。该技术曾发表在美国政府报告AD-A077898中,题为《Feasibility Study of an Iso-lated Reverse Turbine System for Gas Turbine Engines-Research Development Report》。这种燃气轮机虽然可得到较高的热效率,但输气管道长,发动机体积大。
本实用新型的目的是提供一种功率大,体积小,效率高的可直接倒车的动力涡轮机。
本实用新型的构成是,动力涡轮采用部分同心双流道内外函结构。燃气发生器的燃气通过入口处的阀,交替进入正车或倒车燃气通道,以实现正倒车,在正车时,放气箍带收紧,蝶阀打开将倒车燃气通道关严,使倒车燃气通道内的气体压力接近大气压,这样就可以减小倒车涡轮的空转鼓风损失。在倒车时,关闭蝶阀,放开放气箍带,将正车燃气通道关严,以减少正车涡轮的空转鼓风损失。同时正车涡轮采用二级,以提高正车动力涡轮的效率。正车和倒车的进气和排气管道分开,可以使操作简便。
下面是本实用新型的一个最佳实施例。
附图是本实用新型实施例的结构图。
如附图所示,高温高压燃气由燃气入口A进入动力机,在燃气入口处有一支架(2),支架上有放气孔(1),外面有一箍带(3)可将放气孔箍严或放开,在放气孔后有一蝶型阀门(4),蝶型阀门可旋转,以开启或关闭。正车时,蝶阀开启,同时操纵盘通过动作臂(6)使箍带将放气孔箍严,这时,燃气只能通过蝶阀进入正车燃气通道(13)。倒车时,通过阀操纵杆(5)将蝶阀关严,同时箍带放开,这时燃气只能通过放气孔而进入倒车燃气通道(14)。
正车时,燃气经正车燃气通道,通过第一级导向器(18),推动第一级涡轮(11),然后,通过第二级导向器(7),再推动第二级涡轮(9),最后,从正车排气管(16)排出,由于第二级叶轮的内函置倒车涡轮,正车时有鼓风现象,会造成功耗,但是因为正车时箍带将放气孔箍严,倒车燃气通道内气体压力为常压,故鼓风造成的功耗将大幅度降低。正车时动力涡轮效率可达87%。
倒车时,燃气经倒车燃气通道,通过第二级正车涡轮的空心导向器(7)的中间进入导向器内圈处,再通过倒车导向器(8)推动一级倒车涡轮(10),最后通过倒车排气管(17)排气。倒车时,正车叶轮的鼓风现象也因正车燃气通道被关严而降低鼓风损耗。倒车时动力涡轮效率可达65%。
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